技術(shù)頻道

      SIEMENS自動化產(chǎn)品在沖壓自動化控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

      一、 項目簡介

      神龍汽車有限公司是中國最大的中法合資企業(yè),也是國內(nèi)最大的汽車制造廠家之一,主要生產(chǎn)雪鐵龍和標致兩種品牌的汽車,目前已形成年產(chǎn)30萬輛汽車的生產(chǎn)能力。神龍公司沖壓車間二期項目是神龍公司生產(chǎn)能力從15萬輛提升到30萬輛的重點項目。該項目共有三條全自動機器人沖壓生產(chǎn)線。其中壓力機由德國舒勒公司提供,機器人自動化連線由ABB柔性自動化公司(西班牙)負責(zé)。下面我將以沖壓車間L6線為例來介紹SIENENS自動化產(chǎn)品在沖壓生產(chǎn)線的應(yīng)用。

      二、 系統(tǒng)介紹

      1. 項目的簡要工藝。

      沖壓車間L6線是使用一臺帶液壓墊的單動壓機1400T(SEC)和另外四臺單動壓機600T(SE))對板料進行連續(xù)沖壓來獲得最終的成形零件。由叉車將開卷線下好的板料上到生產(chǎn)線首端的兩個可移動拆垛小車上。板料由一臺裝有雙料檢測器的拆垛機器人進行拆垛,它將拆垛的板料放置在對中臺上。板料在對中臺上對中后由一臺上料機器人抓起, 并將板料放到帶液壓墊的單動壓機(SEC)里進行沖壓. 壓機間工位機器人將板料從SEC壓機逐步運送每臺單動壓機(SE)里進行沖壓直到線尾的最后一臺單動壓機(SE)里。一個出線端機器人將已沖壓好的零件從最后一臺單動壓機(SE)里取出,然后放置在出料皮帶機上. 出料皮帶機將零件傳送到操作人員處,由后者將零件放置在容器箱里

      2. 生產(chǎn)線的組成及功能

      整條生產(chǎn)線主要由八臺機器人、五臺壓機、兩個拆垛小車和線尾出料皮帶機組成,分為6個單元(生產(chǎn)線布局為下圖一所示)。

      ² 單元1:由R61UR61L機器人、兩個拆垛工作臺、板料對中臺以及P60#壓力機組成。負責(zé)板料的拆垛、板料的對中及對雙動壓機(60#壓機)的上料及板料沖壓成形

      ² 單元2:由R62UR62L機器人以及P61#壓力機組成。負責(zé)在60#61#壓機之間上料和下料(帶板料翻轉(zhuǎn))及零件沖壓成形。

      ² 單元 345:分別由R63R64R65以及相對應(yīng)的P62#壓力機、P63#壓力機和P64#壓力機組成。負責(zé)在壓機61#64#壓機之間上料和下料及零件沖壓成形。

      ² 單元6:由R66機器人和線尾出料皮帶機組成。負責(zé)為64#壓機下料并傳送零件到線尾出料皮帶機。

      3. 自動化系統(tǒng)的組成

      沖壓車間L6線的整個自動化系統(tǒng)分為為兩大部分。

      1) 壓力機部分的自動化:

      壓力機按照設(shè)備的組成一般可分為上橫梁、滑塊、底座、活動工作臺、液壓站和壓機操作面板以及壓機電柜等幾部分。采用SIEMENS公司的S7-416-2DP PLC作為控制系統(tǒng),通過Profibus總線將分布在各個組成單元的分布式I/O,編碼器,變頻器,直流調(diào)速器、MP370人機界面等連接起來。

      2) 機器人自動化連線部分:

      自動化連線由位于線首TDL電柜的SIEMENS S7 416-2DP PLC作為控制系統(tǒng), 通過PROFIBUS 總線連接管理分布在6個單元的ET200M、變頻器、MP370人機界面、機器人以及通過DP/DP耦合器來和壓機的PLC進行數(shù)據(jù)交換。

      壓機的自動控制系統(tǒng)經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)形成了一個標準化的應(yīng)用,而全自動機器人沖壓線在國內(nèi)的應(yīng)用還不多,下面我將主要介紹機器人自動化連線部分。

      三、 機器人自動化連線控制系統(tǒng)的構(gòu)成

      機器人自動化連線電氣控制系統(tǒng)采用全套德國西門子元器件。從空氣開關(guān)、接觸器到PLC、分布式I/OHMI人機界面、變頻驅(qū)動器等全部選用西門子器件,通過采用西門子PROFIBUS總線并結(jié)合西門子STEP 7編程軟件的強大功能,輕松實現(xiàn)自動控制系統(tǒng)的高性能、高可靠性和易于維護,實現(xiàn)了西門子的全集成自動化解決方案。

      4. 系統(tǒng)的硬件組態(tài)。

      5. 系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

      6. 機器人與PLC的接口信號定義:

      通過在每個機器人SC4plus控制系統(tǒng)中配上作為Profibus-DP從站的DSQC352單元板,同時在S7 PLC PROFIBUS 網(wǎng)絡(luò)上配置該單元,這樣SIEMENC PLC 就可以和ABB機器人交換信息了。下面是一個ABB 機器人配置的實際例子:

      EIO_UNIT:

      -Name "SLAVE" -Type "d352" -Bus "BASE" -Digin 64 -Digout 64 -PollRate 50

      -Param "SLAVE_VALUES"

      EIO_USER_SIGNAL = EIO_SIGNAL:

      -Name "rdiProgNumP1" -Type "DI" -Unit "SLAVE" -Phsig 1

      -Name "rdiProgNumP2" -Type "DI" -Unit "SLAVE" -Phsig 2

      -Name "rdiProgNumP4" -Type "DI" -Unit "SLAVE" -Phsig 3

      -Name "rdiProgNumP8" -Type "DI" -Unit "SLAVE" -Phsig 4

      -Name "rdiProgNumP16" -Type "DI" -Unit "SLAVE" -Phsig 5

      -Name "rdiProgNumP32" -Type "DI" -Unit "SLAVE" -Phsig 6

      -Name "rdiProgNumP64" -Type "DI" -Unit "SLAVE" -Phsig 7

      。。。

      -Name "rdiNextProgP128" -Type "DI" -Unit "SLAVE" -Phsig 64

      由上例可見,該單元共配置64個輸入/輸出,對每個輸入/輸出定義變量名后,就可以在機器人中系統(tǒng)中使用這些輸入/輸出。這樣S7 PLC 的輸出就對應(yīng)著相應(yīng)的ABB機器人的輸入,同理ABB機器人的輸出對應(yīng)相應(yīng)的S7 PLC的輸入。

      四、 控制系統(tǒng)完成的功能

      1. 該自動化連線裝置主要實現(xiàn)以下功能:

      - 沖壓線自動化的一般功能

      Ø 包括拆垛小車的運行管理、線尾皮帶機運行管理。由于線尾皮帶機采用了變頻調(diào)速,因此皮帶機的速度按工藝要求進行調(diào)整。即在MP370上輸入所需要的速度后,S7 PLC 就可以通過Profibus將所設(shè)定的參數(shù)發(fā)送給變頻器,變頻器就可以驅(qū)動電機按最新的設(shè)定值進行運轉(zhuǎn)。從而實現(xiàn)了針對不同尺寸的零件調(diào)整皮帶機速度的功能。

      Ø 信號指示燈的管理,分別管理線首操作臺指示燈和單元指示燈。通過不同的指示燈的顯示,可以很方便的知道生產(chǎn)線所處的狀態(tài),線首操作臺指示燈分為6個狀態(tài),狀態(tài)指示見下表:

      部件

      標簽名稱

      狀態(tài)/動作

      功能

      N°1 指示燈 綠色

      沖壓線自動

      閃爍

      沖壓線初始條件Ok (單元16已經(jīng)OK,等待 DCY)

      保持亮

      沖壓線自動運行(DCY)

      N°2 指示燈 白色

      沖壓線清空

      閃爍

      正在請求清空

      保持亮

      沖壓線已經(jīng)清空

      N°3 指示燈 紅色

      沖壓線故障

      閃爍

      沖壓線安全門打開或沒有重新鎖定

      保持亮

      導(dǎo)致生產(chǎn)線停止的故障

      N°4 指示燈 橙色

      批次更換

      閃爍

      請求批次更換

      保持亮

      正在更換批次中

      N°5 指示燈 藍色

      質(zhì)檢停止

      保持亮

      沖壓線處于質(zhì)檢停止中

      N°6 指示燈 橙色

      廢料線停止

      保持亮

      地下室廢料線已停止運行

      文章版權(quán)歸西部工控xbgk所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。

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