技術頻道

      臺達VFD-B系列變頻器在倍捻機上的應用

      一.項目簡介
      宜昌紡織機械有限公司是中國紡織機械(集團)總公司的骨干企業;現棣隸屬于經緯紡織機械股份有限公司;是專業生產紡織機械中捻線機的廠家;其生產的直捻機系列、玻璃絲捻線機系列、倍捻機系列、細紗機系列、針織圓緯機系列產品深受用戶好評。隨著中國加入WTO,棉紡織品市場越來越被看好;特別是高支純棉紗需求越來越大。因此,在工藝上用新型倍捻機代替傳統倍捻機是必然趨勢。

      二.系統介紹

      傳統的倍捻機由一臺主電機拖動,經過齒輪箱傳動完成錠子旋轉、卷繞輥轉動、橫動移紗桿往復運動這三部分動作。各個傳動部件靠4個齒輪箱傳動,橫動移紗靠成形凸輪實現。經過市場調研,針對傳統倍捻機齒輪箱加工難度大、運轉噪聲大、漏油、特別是變換品種時間長和復雜等缺點。率先在國內設計出以西門子S7-200可編過程控制器CPU226為主控制單元,控制全機132個單錠電機錠子速度(臺達變頻器控制),卷繞電機速度(臺達變頻器控制),橫動移紗電機速度(日本松下交流伺服驅動器控制),用TD200文本顯示器設置和顯示工藝參數的控制方案。取消4個齒輪箱及全部工藝變換齒輪,取消移紗成形凸輪機構。對主軸轉速信號采用高速計速,對卷繞輥進行測速,同時得到紗線加捻長度L=2πr/每轉;通過在TD200文本顯示器上用中文設置工藝參數如:錠子速度、捻度、交叉角α、定長等;按F1-F4鍵對應為甲班、乙班、丙班、丁班,任意時刻均可換班次,同時產量相對應于班次計量。對運轉過程中出現的故障信息均在TD200文本顯示器上用中文顯示出來,為排除故障提供方便。并能實時顯示年、月、日為工廠查抄報表提供方便。總之,有變換品種快、維護操作方便,工藝參數設置簡單,只需要1分鐘就可以完成,自動化程度高,適應市場需要等特點。

      該機所用臺達自動化產品的型號、數量、類型如下圖:

      三.控制系統構成
      1.硬件配置
      1.1 由西門子S7-200系列中CPU226為控制中心,硬件配置如下:
      松下伺服驅動器 VFD-B錠子變頻器 VFD-B卷繞變頻器 TD200文本顯示器
      Q0.0 Q0.1 PORT1 PORT0
      CPU226(DC/DC/DC)
      I0.0 I0.1
      錠子 卷繞
      速度 速度

      1.2 S7-200可編過程控制器的特點
      西門子S7-200系列中CPU226可編過程控制器,性能價格比高,它的主要特點和性能如下:
      ① 6個高速計數器,每個30KHZ。倍捻機錠子速度為5000-15000轉/分,而脈沖數為8個/轉,其它型號PLC計數器(一般為5 KHZ)不能滿足計數要求;而CPU226高速計數器能滿足要求。
      ② 2個脈沖輸出點,每個20KHZ。橫動移紗由交流伺服驅動器完成,152MM的動程橫動移紗桿要1分鐘往返80次;其脈沖信號要求達20KPPS,而CPU226脈沖串輸出PTO功能正好滿足該要求。
      ③ 2個RS485通迅口,用PPI方式可以和TD200文本顯示器連接。用自由口方式,可以和兩臺臺達VFD-B型變頻器連接,實現遠程通迅。
      ④ 內置EEPROM,可永久性地存儲用戶程序和其它重要參數,而不需要后備電池。
      ⑤ 具有結構緊湊、編程簡單、抗干擾能力強、可靠性高等特點。

      1.3 西門子TD200文本顯示器的特點
      ① TD200文本顯示器具有牢固的、具備IP65保護級別的塑料前面板;
      ② 采用了具有備光的高效率的LCD液晶顯示器;
      ③ 內置連接通迅電纜的接口,在短距離(2.5米)無需外接電源;
      ④ 能顯示二行20個中文漢字。最多可顯示80多條信息,每條信息最多4個變量的狀態,每屏最多可顯示40個字符。
      ⑤ 前面板上具有8個可編程的功能鍵(F1-F8)
      ⑥ 利用S7-200編程軟件,可方便地對它進行編程。

      1.4 系統PLC開關量輸入表
      I0.0 — 錠子速度
      I0.1 — 卷繞速度
      I0.3 — 左換向接近開關
      I0.4 — 右換向接近開關
      I0.5 — 左換向限位開關
      I0.6 — 右換向接近開關
      I1.0 — 機器停車按鈕
      I1.1 — 機器起動按鈕
      I1.3 — 編程開關“關”位
      I1.4 — 編程開關“開”位
      I2.1 — 錠子變頻器故障報警點
      I2.2 — 卷繞變頻器故障報警點
      I2.3 — 伺服驅動器變頻器故障報警點

      1.5 系統PLC開關量輸出表
      Q0.0 — 伺服驅動器脈沖串信號
      Q0.1 — 伺服驅動器方向信號
      Q1.0 — 錠子變頻器使能
      Q1.1 — 錠子變頻器方向(S捻,Z捻)
      Q1.2 — 卷繞變頻器使能

      1.6 CPU226的通迅口PORT1與2臺臺達VFD-B型變頻器采用自由口通迅(MODBUS通訊協議8,E,1forRTU),完成頻率的寫入、啟動、停車的控制。

      CPU226的通迅口PORT0連接TD200文本顯示器,完成工藝參數的設置和顯示,其它故障報警、班次、時間、紗線長度的顯示。

      CPU226的Q0.0和Q0.1采用PTO脈沖串輸出,控制交流伺服驅動器。

      1.7 錠子變頻器和卷繞變頻器采用臺達VFD-B系列變頻器,橫動移紗采用日本松下交流伺服驅動器MSDA083A1A型。

      2.程序的編制
      程序采用以主程序為主干,以子程序和中斷程序為支干的樹狀程序結構。

      2.1 主程序負責控制程序的運行,子程序的調用和中斷事件的處理。子程序主要包括初始化子程序,完成具體事件子程序,系統監控子程序等共16個。中斷程序主要是時間中斷和事件中斷程序,和PTO處理中斷程序共7個。

      2.2 子程序是程序的主要組成部分
      ① 初始化程序
      包括上電初始化程序SBR1(錠子和卷繞變頻器初始化)和啟動初始化程序SBR10(橫動PTO脈沖輸出初始化計算和啟動參數的計算)。
      ② 完成具體事件子程序
      主要包括錠子和卷繞速度測定,超出正常范圍的判斷和處理程序SBRO。卷繞運行序SBR2、橫動運行程序SBR3、班產量程序SBR4、橫動啟動段控制程序SBR5、橫動停車段控制程序SBR6、全機停車程序SBR7、通迅用計算BCC程序SBR9、通迅用發送和初始化XMT定時器程序SBR11、卷繞啟動段控制程序SBR12、全機零位程序SBR13、卷繞停車段控制程序SBR14、錠子速度控制程序SBR15。
      ③ 系統監控程序
      包括故障檢測程序SBR8。

      2.3 中斷程序
      發送結束的中斷處理程序INT0
      發送超時的中斷處理程序INT1
      接收字符中斷處理程序INT2
      接收起時中斷處理程序INT3
      橫動交叉角α變換中斷程序INT4
      橫動起動中斷程序INT5
      橫動停車中斷程序INT6

      2.4 TD200文本顯示器的顯示程序:利用S7-200編程軟件,能很容易地編制顯示程序,參數的顯示屏和設定屏的顯示程序主要在VB區。同時,在主程序中對功能鍵F1~F8作了定義
      F1-F4 甲、乙、丙、丁四個班次設定和產量清零
      F5 故障復位
      F6 總產量清零
      F8 工藝參數顯示

      2.5 程序框圖附后

      2.6 程序(略)

      四.控制系統的功能

      YF1702倍捻機全機有132個單錠單電機,由西門子S7-200系列中CPU226可編過程控制器作為控制核心,以TD200文本顯示器為人機界面窗口,以臺達VFD-B系列變頻器和日本松下伺服驅動器為主要控制對象的機種。倍捻機的主要指標紗線捻度不勻率要小于3.5%。這就要求錠子速度與卷繞速度始終保持為恒定值關系;要求控制錠子速度和卷繞速度的變頻器有很高的性能,綜合考慮決定采用臺達VFD-B系列變頻器。而卷繞速度是由卷繞輥速度與橫動移紗速度合成得來。又因為紗線成形需要要進行防迭處理,紗線每經過一段長度交叉角α就要變化一次,但要求卷繞輥速度與橫動移紗速度的合成速度始終保持不變。
      2×n錠子速度
      T(捻度) =U卷繞速度
      U卷繞輥速度
      U卷繞速度
      α
      U橫動移紗速度
      U 卷繞輥速度 = U卷繞速度 ·cos α(交叉角)
      U 橫動移動速度 = U卷繞速度·sin α(交叉角)

      該機在起動階段、運行階段、減速停車階段要求各電機保持相應的比例關系做到同步;而各電機的目標值,加減速斜率都動態的,而且在起動停車過程中更難控制同步,如何解決這一問題是項目成功的關鍵。我的方法是以錠子速度為基準值,把各速度曲線微分,把變速曲線細分為多個t,每經過一個t就會有一組新的目標值,由變頻器的一個新定值控制每個t時間內的加減速過程,如果t足夠小(200ms),這時t時間內的速度變化過程所產生的誤差就在要求范圍內,實現它采用西門子S7-200可編過程控制器PLC與臺達VFD-B系列變頻器通迅的方式來完成。而在運行階段,每30秒鐘對錠子速度和卷饒速度進行檢測,判斷它是否在允許范圍內,若超過范圍,還要判斷是上超差還是下超差,然后S7-200PLC通過通訊方式修正變頻器頻率值,使之回到正常范圍內,保證紗線的關鍵品質。

      五.結束語

      經過試制該機各方面性能指標均達到設計要求,在今年10月份北京國際紡織機械展覽會上將要展出。今后這種單錠單電機的自動控制方式是紡織機械的發展方向。

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