HARSVERT-A型高壓變頻器在600MW超超臨界機組凝結水泵上的應用
摘要:超超臨界燃煤發(fā)電機組具有煤耗低、技術含量高、環(huán)保性能好、節(jié)約資源的特點,必將是今后我國火電機組的發(fā)展方向。本文著重介紹HARSVERT-A多電平型高壓變頻器助力華能營口電廠600MW超超臨界機組凝結水泵變頻節(jié)能增效情況,結果表明,采用HARSVERT-A多電平型高壓變頻器對凝結水泵進行調(diào)速節(jié)能改造,具有投資省、見效快等特點。
關鍵詞:超超臨界、凝結水、變頻器、密閉冷卻
一、引言
華能營口電廠位于遼寧營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū),電廠北邊緊鄰勃海,西南與營口港僅一墻之隔,為北方典型的海濱港口電廠。電廠二期工程為哈爾濱汽輪機廠兩臺600MW超超臨界燃煤發(fā)電機組,分別于2007年8月31日和2008年10月14日移交生產(chǎn)。自投產(chǎn)以來,機組各項運行指標良好。
3#機組600MW汽輪機配置2臺100%容量的立式雙吸多級離心式凝泵,由定速電動機驅(qū)動。運行方式為一臺運行,一臺備用。采用凝結泵定速運行,系統(tǒng)存在以下問題:
1.閥門調(diào)整節(jié)流損失大、出口壓力高、管損嚴重、系統(tǒng)效率低,造成能源的浪費。
2.當流量降低閥位開度減小時,調(diào)整閥前后壓差增加,工作安全特性變壞,壓力損失嚴重,造成能耗增加。
3.長期40~70%低閥門開度,加速閥體自身磨損,導致閥門控制特性變差。
4.管網(wǎng)壓力過高威脅系統(tǒng)設備密封性能,嚴重時導致閥門泄漏,不能關嚴等情況發(fā)生。
5.設備使用壽命短、日常維護量大,維修成本高,造成各種資源的極大浪費。
解決上述問題的重要手段之一是采用變頻調(diào)速控制技術,利用高壓變頻器對凝結泵電機進行變頻控制,實現(xiàn)供除氧器水流量的變負荷調(diào)節(jié)。這樣,不僅解決了控制閥調(diào)節(jié)線性度差、純滯延大等難以控制的缺點,而且提高了系統(tǒng)運行的可靠性;更重要的是減小了因調(diào)節(jié)閥門孔口變化造成的壓流損失,減輕了控制閥的磨損,降低了系統(tǒng)對管路密封性能的破壞,延長了設備使用壽命,減少了維護量,改善了系統(tǒng)的經(jīng)濟性,節(jié)約能源,為降低廠用電率提供了良好的途徑。
隨著國家節(jié)能減排、建設節(jié)約型社會的重要國策深入貫徹實施,以及國產(chǎn)高壓變頻調(diào)速技術的日益成熟,結合華能營口電廠“千家企業(yè)節(jié)能行動”,將凝結水泵由工頻運行改為變頻控制已勢在必行。汽輪機和凝泵參數(shù)見表1-2。
表1:汽輪機規(guī)范
表2:凝泵規(guī)范
二、動力系統(tǒng)方案
經(jīng)到兄弟電廠調(diào)研,結合我廠實際情況,最終確定我廠凝結水系統(tǒng)變頻改造采用一拖二手動旁路方案,選用北京利德華福電氣技術有限公司生產(chǎn)的HARSVERT-A型高壓變頻器。即配備一臺高壓變頻器,通過切換高壓隔離開關把高壓變頻器切換到要運行的凝結水泵上去。高壓變頻器可以拖動A凝結泵電動機實現(xiàn)變頻運行,也可以通過切換拖動B凝結泵電動機實現(xiàn)變頻運行。兩側(cè)凝結泵電動機均具備工頻旁路功能,可實現(xiàn)任意一臺電動機的變頻運行,另外一臺處于工頻備用,當高壓變頻器故障時,系統(tǒng)可聯(lián)鎖另一臺工頻電機運行。系統(tǒng)原理如圖1所示:
系統(tǒng)基本原理:它是由六個高壓隔離開關QS1~QS6組成(見圖1)。其中QS2和QS3,QS5和QS6有電氣互鎖;QS1和QS5,QS4和QS6安裝機械互鎖裝置;QS2和QS5,QS3和QS6有電氣聯(lián)鎖。如果兩路電源同時供電,A凝泵工作在變頻狀態(tài),B凝泵工作在工頻狀態(tài)時,QS1和QS3、QS6分閘,QS2、QS4和QS5處于合閘狀態(tài);B凝泵工作在變頻狀態(tài),A凝泵工作在工頻狀態(tài)時,QS2和QS4、QS5分閘,QS1、QS3和QS6處于合閘狀態(tài);如果檢修變頻器,QS1和QS4可以處于合閘狀態(tài),其它隔離開關都分閘,兩臺負載可以同時工頻運行;當一路電源檢修時,可以通過分合隔離開關使任一電機變頻運行。
當A凝結泵變頻運行故障跳閘時,系統(tǒng)聯(lián)鎖起動B凝結泵,QF2開關工頻運行。當B凝結泵變頻運行故障跳閘時,系統(tǒng)聯(lián)鎖起動A凝結泵,QF1開關工頻運行。
三、控制系統(tǒng)方案
1.改造原則
凝結水泵變頻改造要在保證除氧器水位調(diào)節(jié)品質(zhì)不變,并可以在工作泵跳閘、低水壓等特殊工況發(fā)生時保證機組正常運行前提下進行變頻改造。改造利用現(xiàn)有的設備與系統(tǒng),原來兩個水位調(diào)節(jié)門全開以減小節(jié)流損失,當高壓變頻器跳閘后,備用凝結水泵以工頻方式立即啟動,將凝結水打至出口母管,以保證在變頻器跳閘時除氧器上水的穩(wěn)定。兩個調(diào)整門的開度由當前實際負荷計算得出,而且在10秒鐘時間內(nèi)迅速關到指定位置,最低程度減小系統(tǒng)擾動,維持除氧器水位在正常范圍內(nèi),保證機組運行。
2.實際改造實施情況
變頻器的啟停通過閉合、斷開變頻方式下凝結水泵的6kV開關來自動完成,也就是說運行人員在凝泵操作面板上按下“啟動”和“停止”按鈕,即可完成6kV開關的閉合、斷開及變頻器的啟停控制。由于是一臺變頻器控制兩臺凝泵,所以同時只能有一臺泵在變頻方式下,另一臺泵在工頻方式,在邏輯中設計了凝泵的變頻運行方式和工頻運行方式,同時在原系統(tǒng)中分別增加了一套保護和一套聯(lián)鎖,即變頻器重故障凝結水泵跳閘保護,變頻器重故障備用泵聯(lián)鎖啟動。
正常運行時一臺凝結水泵變頻運行,另外一臺凝結水泵工頻備用,當變頻運行且投入自動,除氧器水位調(diào)節(jié)門按照一定的速率(減小擾動)強制開到95%的位置,變頻器通過輸出頻率的改變來調(diào)整凝結水泵的轉(zhuǎn)速,從而通過控制凝結水泵到除氧器的上水量,保證除氧器水位穩(wěn)定在運行人員的設定值范圍內(nèi)。當水位發(fā)生波動時,通過DCS組態(tài)中以凝結水流量、主給水流量、除氧器水位三個參數(shù)構成的串級回路,輸出轉(zhuǎn)速指令至變頻器,調(diào)整凝結水泵的上水量,以穩(wěn)定除氧器水位。
當就地設備發(fā)生故障,例如變頻器發(fā)“重故障報警”或者凝結水泵突然跳閘等故障時,當前凝結水泵的高壓合閘開關斷開,并閉合另外一臺工頻備用凝結水泵高壓合閘開關,備用泵工頻啟動。變頻器自動切換到“手動”方式,兩個調(diào)節(jié)門自動切換到“自動”方式,當工頻泵啟動的瞬間,除氧器上水調(diào)整門開度仍然在95%位置,凝結水上水量會因此猛增,為防止除氧器水位超過規(guī)定值,兩個調(diào)節(jié)門必須在最短的時間內(nèi)關到合適的位置,所以邏輯設計了在變頻器“自動”方式時調(diào)門開度實時跟蹤實際負荷的變化,一旦變頻器由自動切手動,調(diào)門在10秒鐘時間內(nèi)強制關到當前負荷要求的開度且投入到“自動”方式運行。這個開度也是工頻正常運行時調(diào)整門的理想開度值。當調(diào)整門關到負荷計算值位置并且穩(wěn)定后,從而完成整個凝結水變頻故障的無擾切換。
四、冷卻系統(tǒng)方案
由于變頻器本體在運行過程中有一定的熱量散失,為保證變頻器具有良好的運行環(huán)境,需要為變頻器配備獨立的冷卻系統(tǒng)。根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,綜合冷卻系統(tǒng)的投資和運營成本、設備維護量、無故障運行時間,針對實際安裝位置、發(fā)熱總量、運營成本、施工費用等因素,此次變頻改造采用了強制密閉式冷卻方案。
為保障變頻設備處于安全運行,避免環(huán)境溫度和粉塵對設備的不利影響,在變頻器功率柜側(cè)獨立增加密閉式強制冷卻系統(tǒng)。該系統(tǒng)作為變頻功率柜外的附屬裝置,能夠保證變頻功率柜始終處于25~35℃運行環(huán)境,大幅度延長濾網(wǎng)更換周期,減少現(xiàn)場維護量。不需要為變頻器再獨立建筑房屋,變壓器柜采用開放式冷卻,強制冷卻裝置與變頻器功率柜一體化設計,附著于功率柜頂部,制冷壓縮機組安裝于變頻器柜附近。強制密閉式冷卻系統(tǒng)如圖2所示:
通過實際運行,強制密閉式冷卻裝置能夠滿足高壓變頻器運行過程中的散熱需要,設備安裝簡便、快捷,熱交換效率高。
五、節(jié)能效果分析
在不同工況下,凝結水系統(tǒng)改造前后,凝結水泵及電機的實際運行參數(shù)如表3:
表3:凝結水泵及電機的實際運行參數(shù)
經(jīng)計算,各負荷點下的節(jié)電率如圖3所示:
六、結論
此次600MW超超臨界機組凝結水系統(tǒng)高壓變頻改造,新增變頻設備安裝布置在凝結水泵就近位置,節(jié)省了高壓電纜和土建費用。冷卻系統(tǒng)均采用密閉冷卻結構設計,風路循環(huán)使用,粉塵小、環(huán)境穩(wěn)定,受外界環(huán)境因素影響小,大大降低維修、維護人員的工作強度。
凝結水系統(tǒng)投入運行后各項測試性能指標良好,兩個調(diào)整門截流噪音及震動明顯減小,凝結水泵電機最大節(jié)電率可達50%,平均節(jié)電率為34.6%。除氧器上水壓力由3.7MPa下降到1.2MPa,特別是低負荷的時候,凝結水泵電流由原來的200A最低降低到60A左右,節(jié)能效果十分明顯,改造非常成功。
關鍵詞:超超臨界、凝結水、變頻器、密閉冷卻
一、引言
華能營口電廠位于遼寧營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū),電廠北邊緊鄰勃海,西南與營口港僅一墻之隔,為北方典型的海濱港口電廠。電廠二期工程為哈爾濱汽輪機廠兩臺600MW超超臨界燃煤發(fā)電機組,分別于2007年8月31日和2008年10月14日移交生產(chǎn)。自投產(chǎn)以來,機組各項運行指標良好。
3#機組600MW汽輪機配置2臺100%容量的立式雙吸多級離心式凝泵,由定速電動機驅(qū)動。運行方式為一臺運行,一臺備用。采用凝結泵定速運行,系統(tǒng)存在以下問題:
1.閥門調(diào)整節(jié)流損失大、出口壓力高、管損嚴重、系統(tǒng)效率低,造成能源的浪費。
2.當流量降低閥位開度減小時,調(diào)整閥前后壓差增加,工作安全特性變壞,壓力損失嚴重,造成能耗增加。
3.長期40~70%低閥門開度,加速閥體自身磨損,導致閥門控制特性變差。
4.管網(wǎng)壓力過高威脅系統(tǒng)設備密封性能,嚴重時導致閥門泄漏,不能關嚴等情況發(fā)生。
5.設備使用壽命短、日常維護量大,維修成本高,造成各種資源的極大浪費。
解決上述問題的重要手段之一是采用變頻調(diào)速控制技術,利用高壓變頻器對凝結泵電機進行變頻控制,實現(xiàn)供除氧器水流量的變負荷調(diào)節(jié)。這樣,不僅解決了控制閥調(diào)節(jié)線性度差、純滯延大等難以控制的缺點,而且提高了系統(tǒng)運行的可靠性;更重要的是減小了因調(diào)節(jié)閥門孔口變化造成的壓流損失,減輕了控制閥的磨損,降低了系統(tǒng)對管路密封性能的破壞,延長了設備使用壽命,減少了維護量,改善了系統(tǒng)的經(jīng)濟性,節(jié)約能源,為降低廠用電率提供了良好的途徑。
隨著國家節(jié)能減排、建設節(jié)約型社會的重要國策深入貫徹實施,以及國產(chǎn)高壓變頻調(diào)速技術的日益成熟,結合華能營口電廠“千家企業(yè)節(jié)能行動”,將凝結水泵由工頻運行改為變頻控制已勢在必行。汽輪機和凝泵參數(shù)見表1-2。
表1:汽輪機規(guī)范
序號 | 項目 | 規(guī)范 | 單位 | ||
1 | 型號 | CLN600-25/600/600 | |||
2 | 型式 | 超超臨界、一次中間再熱、單軸、兩缸、兩排汽、凝汽式 | |||
3 | 額定功率(TRL) | 600 | MW | ||
4 | 最大連續(xù)功率(T-MCR) | 624.1 | MW | ||
5 | 閥門全開功率(VWO) | 646.9 | MW | ||
6 | 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 | r/min | ||
7 | 主蒸汽壓力 | 25 | MPa(a) | ||
8 | 主蒸汽溫度 | 600 | ℃ | ||
9 | 再熱蒸汽壓力(THA) | 4.12 | MPa(a) | ||
10 | 再熱蒸汽溫度 | 600 | ℃ | ||
11 | 旋轉(zhuǎn)方向 | 從調(diào)端看順時針 | |||
12 | 配汽方式 | 噴嘴 | |||
13 | 回熱級數(shù) | 8 | |||
14 | 給水溫度(TRL) | 289 | ℃ | ||
15 | 設計冷卻水溫度 | 20 (夏季最高溫度33) | ℃ | ||
16 | 最大允許系統(tǒng)周波擺動 | 48.5~51.5 | Hz | ||
17 | 空負荷時額定轉(zhuǎn)速波動 | ±1 | r/min | ||
18 | 噪音水平 | <85 | dB(A) | ||
19 | 各軸承處軸徑雙振幅值 | <0.076 | mm | ||
20 | 末級動葉片長度 | 1220 | mm | ||
21 | 調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)型式 | DEH | |||
22 | 高壓缸通流級數(shù) | 1+10 | |||
23 | 中壓缸通流級數(shù) | 7 | |||
24 | 低壓缸通流級數(shù) | 2×5 | |||
25 | 低壓缸大氣閥動作壓力 | 0.3kg/cm2-0.35kg/cm2 | MPa(g) | ||
26 | 盤車轉(zhuǎn)速 | 3 | r/min | ||
27 | 汽輪機總長(包括罩殼) | 21 | m | ||
28 | 汽輪機最大寬度(包括罩殼) | 12 | m | ||
29 | 汽輪機本體重量 | 660 | t | ||
30 | 汽輪機中心距運行層標高 | 15 | m |
表2:凝泵規(guī)范
凝結水泵 | 制造廠?? | 沈陽水泵股份有限公司 | |
型號 | 10LDTNB-4PJX | ||
型式 | 立式 | ||
工況 | 最大工況 | 額定工況 | |
揚程 | 302m | 311m | |
出口壓力 | 2.96MPa | 3.05MPa | |
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min | 1480r/min | |
流量 | 1527m3/h | 1461 m3/h | |
軸功率 | 1477kW | 1472kW | |
汽蝕余量 | 4.4m | 4.2m | |
效率 | 85% | 84% | |
凝泵電機 | 電機制造廠 | 湘潭 | |
電機型號 | YKKL630-4 | ||
電機轉(zhuǎn)速 | 1480 r/min | ||
電機電壓 | 6000 V | ||
額定電流 | 209.4A | ||
額定功率 | 1800 kW | ||
功率因數(shù) | 0.93 | ||
旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時針(從電機向泵看) | ||
絕緣等級 | F |
二、動力系統(tǒng)方案
經(jīng)到兄弟電廠調(diào)研,結合我廠實際情況,最終確定我廠凝結水系統(tǒng)變頻改造采用一拖二手動旁路方案,選用北京利德華福電氣技術有限公司生產(chǎn)的HARSVERT-A型高壓變頻器。即配備一臺高壓變頻器,通過切換高壓隔離開關把高壓變頻器切換到要運行的凝結水泵上去。高壓變頻器可以拖動A凝結泵電動機實現(xiàn)變頻運行,也可以通過切換拖動B凝結泵電動機實現(xiàn)變頻運行。兩側(cè)凝結泵電動機均具備工頻旁路功能,可實現(xiàn)任意一臺電動機的變頻運行,另外一臺處于工頻備用,當高壓變頻器故障時,系統(tǒng)可聯(lián)鎖另一臺工頻電機運行。系統(tǒng)原理如圖1所示:
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圖1:凝結水系統(tǒng)變頻改造原理圖 |
系統(tǒng)基本原理:它是由六個高壓隔離開關QS1~QS6組成(見圖1)。其中QS2和QS3,QS5和QS6有電氣互鎖;QS1和QS5,QS4和QS6安裝機械互鎖裝置;QS2和QS5,QS3和QS6有電氣聯(lián)鎖。如果兩路電源同時供電,A凝泵工作在變頻狀態(tài),B凝泵工作在工頻狀態(tài)時,QS1和QS3、QS6分閘,QS2、QS4和QS5處于合閘狀態(tài);B凝泵工作在變頻狀態(tài),A凝泵工作在工頻狀態(tài)時,QS2和QS4、QS5分閘,QS1、QS3和QS6處于合閘狀態(tài);如果檢修變頻器,QS1和QS4可以處于合閘狀態(tài),其它隔離開關都分閘,兩臺負載可以同時工頻運行;當一路電源檢修時,可以通過分合隔離開關使任一電機變頻運行。
當A凝結泵變頻運行故障跳閘時,系統(tǒng)聯(lián)鎖起動B凝結泵,QF2開關工頻運行。當B凝結泵變頻運行故障跳閘時,系統(tǒng)聯(lián)鎖起動A凝結泵,QF1開關工頻運行。
三、控制系統(tǒng)方案
1.改造原則
凝結水泵變頻改造要在保證除氧器水位調(diào)節(jié)品質(zhì)不變,并可以在工作泵跳閘、低水壓等特殊工況發(fā)生時保證機組正常運行前提下進行變頻改造。改造利用現(xiàn)有的設備與系統(tǒng),原來兩個水位調(diào)節(jié)門全開以減小節(jié)流損失,當高壓變頻器跳閘后,備用凝結水泵以工頻方式立即啟動,將凝結水打至出口母管,以保證在變頻器跳閘時除氧器上水的穩(wěn)定。兩個調(diào)整門的開度由當前實際負荷計算得出,而且在10秒鐘時間內(nèi)迅速關到指定位置,最低程度減小系統(tǒng)擾動,維持除氧器水位在正常范圍內(nèi),保證機組運行。
2.實際改造實施情況
變頻器的啟停通過閉合、斷開變頻方式下凝結水泵的6kV開關來自動完成,也就是說運行人員在凝泵操作面板上按下“啟動”和“停止”按鈕,即可完成6kV開關的閉合、斷開及變頻器的啟停控制。由于是一臺變頻器控制兩臺凝泵,所以同時只能有一臺泵在變頻方式下,另一臺泵在工頻方式,在邏輯中設計了凝泵的變頻運行方式和工頻運行方式,同時在原系統(tǒng)中分別增加了一套保護和一套聯(lián)鎖,即變頻器重故障凝結水泵跳閘保護,變頻器重故障備用泵聯(lián)鎖啟動。
正常運行時一臺凝結水泵變頻運行,另外一臺凝結水泵工頻備用,當變頻運行且投入自動,除氧器水位調(diào)節(jié)門按照一定的速率(減小擾動)強制開到95%的位置,變頻器通過輸出頻率的改變來調(diào)整凝結水泵的轉(zhuǎn)速,從而通過控制凝結水泵到除氧器的上水量,保證除氧器水位穩(wěn)定在運行人員的設定值范圍內(nèi)。當水位發(fā)生波動時,通過DCS組態(tài)中以凝結水流量、主給水流量、除氧器水位三個參數(shù)構成的串級回路,輸出轉(zhuǎn)速指令至變頻器,調(diào)整凝結水泵的上水量,以穩(wěn)定除氧器水位。
當就地設備發(fā)生故障,例如變頻器發(fā)“重故障報警”或者凝結水泵突然跳閘等故障時,當前凝結水泵的高壓合閘開關斷開,并閉合另外一臺工頻備用凝結水泵高壓合閘開關,備用泵工頻啟動。變頻器自動切換到“手動”方式,兩個調(diào)節(jié)門自動切換到“自動”方式,當工頻泵啟動的瞬間,除氧器上水調(diào)整門開度仍然在95%位置,凝結水上水量會因此猛增,為防止除氧器水位超過規(guī)定值,兩個調(diào)節(jié)門必須在最短的時間內(nèi)關到合適的位置,所以邏輯設計了在變頻器“自動”方式時調(diào)門開度實時跟蹤實際負荷的變化,一旦變頻器由自動切手動,調(diào)門在10秒鐘時間內(nèi)強制關到當前負荷要求的開度且投入到“自動”方式運行。這個開度也是工頻正常運行時調(diào)整門的理想開度值。當調(diào)整門關到負荷計算值位置并且穩(wěn)定后,從而完成整個凝結水變頻故障的無擾切換。
四、冷卻系統(tǒng)方案
由于變頻器本體在運行過程中有一定的熱量散失,為保證變頻器具有良好的運行環(huán)境,需要為變頻器配備獨立的冷卻系統(tǒng)。根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,綜合冷卻系統(tǒng)的投資和運營成本、設備維護量、無故障運行時間,針對實際安裝位置、發(fā)熱總量、運營成本、施工費用等因素,此次變頻改造采用了強制密閉式冷卻方案。
為保障變頻設備處于安全運行,避免環(huán)境溫度和粉塵對設備的不利影響,在變頻器功率柜側(cè)獨立增加密閉式強制冷卻系統(tǒng)。該系統(tǒng)作為變頻功率柜外的附屬裝置,能夠保證變頻功率柜始終處于25~35℃運行環(huán)境,大幅度延長濾網(wǎng)更換周期,減少現(xiàn)場維護量。不需要為變頻器再獨立建筑房屋,變壓器柜采用開放式冷卻,強制冷卻裝置與變頻器功率柜一體化設計,附著于功率柜頂部,制冷壓縮機組安裝于變頻器柜附近。強制密閉式冷卻系統(tǒng)如圖2所示:
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圖2:強制密閉式冷卻系統(tǒng) |
五、節(jié)能效果分析
在不同工況下,凝結水系統(tǒng)改造前后,凝結水泵及電機的實際運行參數(shù)如表3:
表3:凝結水泵及電機的實際運行參數(shù)
負荷 MW | 主汽壓 力Mpa | 主汽流量t/h | 凝泵電流A | 凝泵出口壓力Mpa | 凝泵轉(zhuǎn)速 r/min | 凝結水流量t/h | |||||
改前 | 改后 | 差值 | 改前 | 改后 | 改前 | 改后 | 改前 | 改后 | |||
600 | 24.9 | 1807 | 184.2 | 174.9 | 9.3 | 3.09 | 2.53 | 1480 | 1395 | 1450.0 | 1455.0 |
584 | 25.3 | 1729 | 182.4 | 163.0 | 19.4 | 3.12 | 2.54 | 1364 | 1414.8 | 1417.8 | |
570 | 24.7 | 1724 | 182.8 | 162.9 | 19.9 | 3.12 | 2.36 | 1354 | 1418.8 | 1390.6 | |
550 | 25.2 | 1609 | 177.6 | 151.3 | 26.3 | 3.22 | 2.25 | 1302 | 1325.8 | 1325.7 | |
530 | 24.9 | 1579 | 178.9 | 144.4 | 34.5 | 3.17 | 2.17 | 1279 | 1332.8 | 1294.5 | |
500 | 24.7 | 1505 | 172.8 | 134.5 | 38.3 | 3.27 | 1.98 | 1233 | 1246.4 | 1231.5 | |
480 | 24.8 | 1382 | 171.3 | 120.9 | 50.4 | 3.30 | 1.88 | 1182 | 1217.6 | 1158.4 | |
450 | 23.3 | 1184 | 164.2 | 100.9 | 63.3 | 3.36 | 1.67 | 1082 | 1115.4 | 1014.0 | |
400 | 21.0 | 1145 | 156.3 | 95.9 | 60.4 | 3.44 | 1.46 | 1040 | 986.3 | 958.8 | |
350 | 18.5 | 1050 | 147.4 | 84.0 | 63.4 | 3.50 | 1.20 | 969 | 832.9 | 892.2 | |
300 | 15.5 | 880 | 142.6 | 68.8 | 73.8 | 3.53 | 1.02 | 878 | 770.0 | 772.0 |
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圖3:各負荷點下的節(jié)電率 |
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此次600MW超超臨界機組凝結水系統(tǒng)高壓變頻改造,新增變頻設備安裝布置在凝結水泵就近位置,節(jié)省了高壓電纜和土建費用。冷卻系統(tǒng)均采用密閉冷卻結構設計,風路循環(huán)使用,粉塵小、環(huán)境穩(wěn)定,受外界環(huán)境因素影響小,大大降低維修、維護人員的工作強度。
凝結水系統(tǒng)投入運行后各項測試性能指標良好,兩個調(diào)整門截流噪音及震動明顯減小,凝結水泵電機最大節(jié)電率可達50%,平均節(jié)電率為34.6%。除氧器上水壓力由3.7MPa下降到1.2MPa,特別是低負荷的時候,凝結水泵電流由原來的200A最低降低到60A左右,節(jié)能效果十分明顯,改造非常成功。
作者簡介:朱東升,男,高級工程師,華能營口電廠生產(chǎn)部,主要從事電氣專業(yè)技術管理工作。
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