雙向可控硅控制線路檢修一例
前不久,我廠化驗室的一臺定碳爐出現故障。電路如圖1所示。一開始工作正常,工作幾分鐘或十幾分鐘以后,負載斷電。停幾分鐘后又正常,過一會兒又斷電,此狀況反復出現。我首先檢查了電源和負載,均正常。初步判斷是可控硅控制系統軟故障。
圖1 主回路原理接線圖
根據以上情況,我進一步檢查了主回路可控硅G1、G2和控制回路電源變壓器T1,均正常。故障進一步縮小至控制線路板。如圖2。
圖2 控制回路原理接線圖
由于線路板并不大,元件也不多。我首先對整塊板上所有元件重新焊接一遍,排除虛焊造成的時斷時續現象。插上線路板試驗,故障依然存在。
然后采用分析測量的方法,對線路板上重點部位進行電壓測量。同時對被測點,在工作正常時與出現故障時的電壓進行記錄,分析對比。
為了節省時間,我采用優選法。首先從中間一點振蕩器工作電壓,即C2兩端電壓開始測量。這個電壓不論是正常工作時或出現故障時,變化不大,因為接入了反饋信號。這說明振蕩器以前的電路都是正常的。這就省去了測量給定電路和反饋比較電路的時間。
接著我又檢查振蕩器工作情況。先測量晶體管3DG7C的工作點。發現3DG7C集電極與發射極之間電壓Uce在正常工作時和出現故障時變化比較大(用BT830B型數字萬用表直流20V檔,測得變化在0~12.5V之間)。經過分析我認為,存在故障的元件可能有三個:一是3DG7C本身,二是電容器C4,三是單結晶體管BT33F。三個元件中存在故障可能性最大的是BT33F。因為3DG7C的電壓Uce是由BT33F產生的,所以我決定更換單結晶BT33F。更換BT33F以后,通電試車,一切正常。
文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。