國產(chǎn)高壓變頻器在100MW機組排粉機上的應(yīng)用
一、前言
山西河坡發(fā)電有限責(zé)任公司100MW機組制粉系統(tǒng)的排粉機原采用入口擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量,并且為減小三次風(fēng)量,排粉機入口管道還采取了縮口(Ф1200管道縮為Ф800管道)及增加小擋板的措施,浪費了大量的電能。為降低能耗,經(jīng)北京利德華福電氣技術(shù)有限公司專業(yè)技術(shù)人員多次分析討論后認(rèn)為對排粉機電動機進(jìn)行變頻改造是可行的,對制粉系統(tǒng)的負(fù)壓形成及三次風(fēng)影響不大,因此決定在4#爐排粉機進(jìn)行高壓變頻改造。2004年11月22日開始準(zhǔn)備材料,DCS系統(tǒng)增加變頻標(biāo)簽,下載軟件,2004年12月8日土建開工,2005年4月1日開始全面調(diào)試,2005年4月7日一次投運成功,節(jié)能效果良好。
二、改造情況介紹
1.原設(shè)備情況
山西河坡發(fā)電有限責(zé)任公司4#爐排粉機設(shè)備技術(shù)參數(shù):
1)排粉機數(shù)量:2臺
2)排粉機參數(shù):

配套電機參數(shù):

3)運行參數(shù):單臺排粉機風(fēng)量48000 m3/h,年運行時間5850小時,工頻運行時電動機平均電流Ig40A。
4)電價:單位成本電價:0.24元/kWh
2.改造后的設(shè)備情況
1)HARSVERT-A06/080高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)如圖1,技術(shù)參數(shù)如下表:

圖1:現(xiàn)場設(shè)備圖
HARSVERT-A06/080技術(shù)參數(shù)

2)變頻調(diào)速系統(tǒng)主回路介紹,如圖2

圖2:變頻調(diào)速系統(tǒng)主回路
系統(tǒng)由高壓變頻器和旁路柜兩部分組成,圖2中所示的QS1、QS2、QS3均包含在旁路柜中。QF、M為原有設(shè)備。
該系統(tǒng)具備手動工/變頻切換功能。QS2和QS3不能同時閉合,在機械上實現(xiàn)互鎖。變頻運行時,QS1和QS2閉合,QS3斷開;工頻運行時,QS3閉合,QS1和QS2斷開。
3、排粉工藝介紹,如圖3
圖3:排粉工藝流程圖
排粉風(fēng)機在制粉系統(tǒng)中裝在球磨機,粗粉分離器、細(xì)粉分離器之后,保證原煤在球磨機內(nèi)同來自空氣預(yù)熱器的熱風(fēng)和排粉機出口的再循環(huán)風(fēng)混合,將原煤干燥,并研磨成煤粉,而煤粉隨排粉機所產(chǎn)生的負(fù)壓氣流,經(jīng)細(xì)粉分離器把風(fēng)、粉分開,煤粉落入煤粉倉中貯存,剩余氣體內(nèi)含有5~10%的風(fēng)、粉混合物,作為三次風(fēng)經(jīng)排粉風(fēng)機出口送入爐膛或作為一次風(fēng)與給粉機落下的煤粉排入一次風(fēng)箱混合送入爐膛。通過上述流程介紹我們可以看出,在制粉系統(tǒng)中排粉機主要為系統(tǒng)提供負(fù)壓。在對排粉機進(jìn)行變頻改造后通過將排粉機入口風(fēng)門全開,同時適當(dāng)調(diào)節(jié)出口風(fēng)門,完全可以滿足為制粉系統(tǒng)提供負(fù)壓的需要并且不對三次風(fēng)造成影響。
三、排粉機節(jié)能效果
1)、單臺工頻功耗計算:
Pd:電動機功率;ηd:電動機效率;U:電動機輸入電壓;I:電動機輸入電流;cosФ:功率因子。
計算公式:

單臺工頻功耗:

(包括管道縮口及擋板節(jié)流損失)
2)單臺變頻功耗計算:
通過流體力學(xué)的基本定律可知:風(fēng)機、泵類設(shè)備均屬平方轉(zhuǎn)矩負(fù)載,其轉(zhuǎn)速n與流量Q,壓力H以及軸功率P具有如下關(guān)系:Q∝n,H∝n2 ,p∝n3;即,流量與轉(zhuǎn)速成正比,壓力與轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比。
將現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)帶入[upload=jpg]/editor/uploadfiles/solutions01/2005121410241083768.jpg[/upload公式(Q1是實際排粉機風(fēng)量,Q0是額定排粉機風(fēng)量,P0是風(fēng)機的額定功率),

可得變頻工耗:P1=144.90kW
變頻器網(wǎng)側(cè)功耗:

3)單臺節(jié)電率計算:
單臺節(jié)電率:(ΔP/Pd)×100%=(210.7/361.64)×100%=58%
4)單臺實現(xiàn)節(jié)電率計算:
變頻運行時電動機平均電流Ig17A。
實際節(jié)電率:1-(Ib/Ig) ×100%=1-(17/40)×100%=57.5%
5)變頻調(diào)節(jié)改造后的效益:
年節(jié)約電量=排粉機臺數(shù)×單臺變頻節(jié)電率×單機工頻功率(KW)×年運行小時=2×57.5%×361.64×5850=2432933.1(KWh)
按0.24元/KWh計算,每年可節(jié)約電費58萬元。
按照2004年二期發(fā)電量1439505600KWh計算,二期廠用電率可下降0.17%。
目前排粉機入口擋板雖已開至100%,但風(fēng)機入口管道仍為縮口處理,我們計劃利用檢修機會將該縮口及小擋板進(jìn)行改造,進(jìn)一步減小節(jié)流損失,使變頻改造效果進(jìn)一步擴大。
四、變頻改造帶來的其他效益
1)由于排粉機屬于頻繁啟動設(shè)備,采用變頻調(diào)節(jié)后,高壓開關(guān)常合,極大地延長了檢修周期。
2)變頻調(diào)速可實現(xiàn)軟啟動,延長了電機及風(fēng)機的使用壽命。
結(jié)束語
對排粉機進(jìn)行變頻改造,在國內(nèi)還是第一次進(jìn)行,河坡電廠變頻改造的成功經(jīng)驗,為電力行業(yè)中儲式制粉系統(tǒng)高壓電機改為無級調(diào)速的變頻控制奠定了很好的基礎(chǔ)。今后會有越來越多的火力發(fā)電廠進(jìn)行類似改造,我們希望有機會同業(yè)內(nèi)同仁進(jìn)一步交流變頻應(yīng)用中的經(jīng)驗,共同為建設(shè)節(jié)約型社會貢獻(xiàn)自己的力量。
山西河坡發(fā)電有限責(zé)任公司100MW機組制粉系統(tǒng)的排粉機原采用入口擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量,并且為減小三次風(fēng)量,排粉機入口管道還采取了縮口(Ф1200管道縮為Ф800管道)及增加小擋板的措施,浪費了大量的電能。為降低能耗,經(jīng)北京利德華福電氣技術(shù)有限公司專業(yè)技術(shù)人員多次分析討論后認(rèn)為對排粉機電動機進(jìn)行變頻改造是可行的,對制粉系統(tǒng)的負(fù)壓形成及三次風(fēng)影響不大,因此決定在4#爐排粉機進(jìn)行高壓變頻改造。2004年11月22日開始準(zhǔn)備材料,DCS系統(tǒng)增加變頻標(biāo)簽,下載軟件,2004年12月8日土建開工,2005年4月1日開始全面調(diào)試,2005年4月7日一次投運成功,節(jié)能效果良好。
二、改造情況介紹
1.原設(shè)備情況
山西河坡發(fā)電有限責(zé)任公司4#爐排粉機設(shè)備技術(shù)參數(shù):
1)排粉機數(shù)量:2臺
2)排粉機參數(shù):

配套電機參數(shù):

3)運行參數(shù):單臺排粉機風(fēng)量48000 m3/h,年運行時間5850小時,工頻運行時電動機平均電流Ig40A。
4)電價:單位成本電價:0.24元/kWh
2.改造后的設(shè)備情況
1)HARSVERT-A06/080高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)如圖1,技術(shù)參數(shù)如下表:

圖1:現(xiàn)場設(shè)備圖
HARSVERT-A06/080技術(shù)參數(shù)

2)變頻調(diào)速系統(tǒng)主回路介紹,如圖2

圖2:變頻調(diào)速系統(tǒng)主回路
系統(tǒng)由高壓變頻器和旁路柜兩部分組成,圖2中所示的QS1、QS2、QS3均包含在旁路柜中。QF、M為原有設(shè)備。
該系統(tǒng)具備手動工/變頻切換功能。QS2和QS3不能同時閉合,在機械上實現(xiàn)互鎖。變頻運行時,QS1和QS2閉合,QS3斷開;工頻運行時,QS3閉合,QS1和QS2斷開。
3、排粉工藝介紹,如圖3
圖3:排粉工藝流程圖
排粉風(fēng)機在制粉系統(tǒng)中裝在球磨機,粗粉分離器、細(xì)粉分離器之后,保證原煤在球磨機內(nèi)同來自空氣預(yù)熱器的熱風(fēng)和排粉機出口的再循環(huán)風(fēng)混合,將原煤干燥,并研磨成煤粉,而煤粉隨排粉機所產(chǎn)生的負(fù)壓氣流,經(jīng)細(xì)粉分離器把風(fēng)、粉分開,煤粉落入煤粉倉中貯存,剩余氣體內(nèi)含有5~10%的風(fēng)、粉混合物,作為三次風(fēng)經(jīng)排粉風(fēng)機出口送入爐膛或作為一次風(fēng)與給粉機落下的煤粉排入一次風(fēng)箱混合送入爐膛。通過上述流程介紹我們可以看出,在制粉系統(tǒng)中排粉機主要為系統(tǒng)提供負(fù)壓。在對排粉機進(jìn)行變頻改造后通過將排粉機入口風(fēng)門全開,同時適當(dāng)調(diào)節(jié)出口風(fēng)門,完全可以滿足為制粉系統(tǒng)提供負(fù)壓的需要并且不對三次風(fēng)造成影響。
三、排粉機節(jié)能效果
1)、單臺工頻功耗計算:
Pd:電動機功率;ηd:電動機效率;U:電動機輸入電壓;I:電動機輸入電流;cosФ:功率因子。
計算公式:

單臺工頻功耗:

(包括管道縮口及擋板節(jié)流損失)
2)單臺變頻功耗計算:
通過流體力學(xué)的基本定律可知:風(fēng)機、泵類設(shè)備均屬平方轉(zhuǎn)矩負(fù)載,其轉(zhuǎn)速n與流量Q,壓力H以及軸功率P具有如下關(guān)系:Q∝n,H∝n2 ,p∝n3;即,流量與轉(zhuǎn)速成正比,壓力與轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比。
將現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)帶入[upload=jpg]/editor/uploadfiles/solutions01/2005121410241083768.jpg[/upload公式(Q1是實際排粉機風(fēng)量,Q0是額定排粉機風(fēng)量,P0是風(fēng)機的額定功率),

可得變頻工耗:P1=144.90kW
變頻器網(wǎng)側(cè)功耗:

3)單臺節(jié)電率計算:
單臺節(jié)電率:(ΔP/Pd)×100%=(210.7/361.64)×100%=58%
4)單臺實現(xiàn)節(jié)電率計算:
變頻運行時電動機平均電流Ig17A。
實際節(jié)電率:1-(Ib/Ig) ×100%=1-(17/40)×100%=57.5%
5)變頻調(diào)節(jié)改造后的效益:
年節(jié)約電量=排粉機臺數(shù)×單臺變頻節(jié)電率×單機工頻功率(KW)×年運行小時=2×57.5%×361.64×5850=2432933.1(KWh)
按0.24元/KWh計算,每年可節(jié)約電費58萬元。
按照2004年二期發(fā)電量1439505600KWh計算,二期廠用電率可下降0.17%。
目前排粉機入口擋板雖已開至100%,但風(fēng)機入口管道仍為縮口處理,我們計劃利用檢修機會將該縮口及小擋板進(jìn)行改造,進(jìn)一步減小節(jié)流損失,使變頻改造效果進(jìn)一步擴大。
四、變頻改造帶來的其他效益
1)由于排粉機屬于頻繁啟動設(shè)備,采用變頻調(diào)節(jié)后,高壓開關(guān)常合,極大地延長了檢修周期。
2)變頻調(diào)速可實現(xiàn)軟啟動,延長了電機及風(fēng)機的使用壽命。
結(jié)束語
對排粉機進(jìn)行變頻改造,在國內(nèi)還是第一次進(jìn)行,河坡電廠變頻改造的成功經(jīng)驗,為電力行業(yè)中儲式制粉系統(tǒng)高壓電機改為無級調(diào)速的變頻控制奠定了很好的基礎(chǔ)。今后會有越來越多的火力發(fā)電廠進(jìn)行類似改造,我們希望有機會同業(yè)內(nèi)同仁進(jìn)一步交流變頻應(yīng)用中的經(jīng)驗,共同為建設(shè)節(jié)約型社會貢獻(xiàn)自己的力量。
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