技術頻道

      霍尼韋爾智能控制策略在濕磨干燒水泥生產線DCS中的應用

      1 引言

      目前,我國水泥工業多數工廠采用傳統濕法水泥生產線,設備落后,生產效率不高,自動化程度低,能耗大,環保問題嚴重;全干法水泥生產線,一次性投資過大,難以符合我國國情。濕磨干燒水泥生產線吸取濕法、干法二者的優點,在傳統的水泥行業改造方面有很好的發展前景。

      我們采用Honeywell C200型DCSPlantScape系統研制開發了浙江某水泥廠濕磨干燒水泥生產線自動控制系統,并在此基礎上利用底層具有運算功能的控制器,實現了具有自學習、前饋功能的智能控制算法,并成功用于實際生產過程中,取得顯著的經濟效益。

      2 濕磨干燒生產線自動控制系統

      2.1 DCSPlantScape系統簡介

      PlactScape C200型DCS系統是美國Honeywell公司新推出的一套功能完備、技術先進DCS系統。它的軟件開發系統由Display Build、Control Build和Quick Build構成。Display Build用于開發操作站控制界面;Control Build用于編制設備控制程序,下載到底層控制器對現場設備進行控制;Quick Build用于系統管理組態。

      由于系統提供了較為豐富的圖庫,用DisplayBuild開發的用戶界面簡潔、實用美觀、立體感強,并支持動態圖象功能。與傳統的梯形圖相比,ControlBuild采用最先進的功能邏輯圖形式,組態功能強大,操作與調試簡便。該系統可靠性高,軟件具有很強的自診斷、冗余、校驗、互鎖、糾錯等功能,通訊設備檢錯、容錯能力強;擴展性好,標準化的網絡TCP/IP協議和ACCESS數據庫利于系統高層互連;開放的網絡Client/Server結構,支持系統遠程工程、冗余服務器,網絡動態數據交換(DDE),強大的報表功能和通用的數據格式,有利于辦公自動化的實現;開放略。

      2.2 系統硬件構成與冗余

      整個控制系統分為中央控制室和窯頭、窯尾兩個現場控制站。如圖2—1所示。

      其中窯頭現場控制站用于控制窯頭設備,包括窯頭電收塵、蓖冷機、噴煤裝置、一次風機等;窯尾控制站用于控制窯尾設備,包括料漿過濾、烘干破碎機、回轉窯主傳、輔傳電機、高溫風機、窯尾電收塵、烘干破噴水降溫系統等。整個控制系統的規模為714點。

      2.3 系統軟件設計

      在Windows NT4.0平臺上,根據工藝、設備的控制要求,我們利用控制組態軟件Control Builder開發了窯頭,窯尾各設備的CM(Control Module)和SCM(Sequence Control Module)控制模塊,包括單機啟停、設備組連鎖啟停、設備互鎖、閉環回路控制、重要AI/AO參數監控、設備運行狀態監視等。利用Dis-play Builder開發了一系列操作站界面,包括系統總圖、窯頭工藝流程圖、窯尾工藝流程圖、燒成窯中、料漿過濾、喂煤系統、窯頭窯尾電收塵、輔助翻窯、回路控制等。每幅頁面除含有必需的信息之外,還設有快捷按鈕,以便實現頁面之間的快速切換。

      另外,基于PlantScape提供的基本功能,我們還開發了報表打印、歷史曲線顯示、交接班日記、緊急事件報警、對設備操作或其它操作觸發的事件記錄等功能。

      3 先進控制策略的軟件實現

      整條生產線有窯頭罩負壓、窯頭噴水、回轉窯轉速、蓖冷機沖程、分解爐溫度等控制回路。通過現場調試,我們發現除分解爐溫度外,其它控制回路利用系統提供的常規PID模塊即可滿足工藝要求。分解爐是一個具有時變、滯后,且嚴重非線性特點的控制對象,溫度要求控制在870±30℃內,溫度過高,分解爐出口易出現燒結堵塞現象;溫度過低,生料分解不充分,影響水泥質量。采用PID的控制效果很不理想,控制誤差有870±50℃,而且經常出現失控現象。實際上,分解爐的溫度受諸多因素的影響,其中生料流量、煤粉流量和風量影響最為顯著。在產量一定時,風量一般變化不大,但由于在濕磨干燒水泥生產工藝中,生料是以料餅的形式非連續的進入烘干破碎機,從而造成生料流量的波動,成為分解爐溫度失控的主要因素。

      針對分解爐受控對象的特點,我們采用了多控制器集成的智能控制策略:在分解爐設定值附近用自學習PID控制器;若因大的擾動使溫度偏離設定值較大,用多值邏輯控制器;由于分解爐爐中溫度能夠反映分解爐出口溫度變化的趨勢,因此取分解爐爐中溫度為前饋控制變量,具體實現算法如下:

      3.1 自學習PID控制器

      取誤差e(k)=Tsp(k)-T1(k);誤差變化量Δe(k)=e(k)-e(k-1);二次誤差變化量Δ2e(k)=e(k)-2e(k-1)+e(k-2)。其中Tsp(k)為分解爐出口溫度設定值,T1(k)為分解爐出口溫度測量值。有:

      w1、w2、w3為歸一化權值。利用Hebb-Delta學習規則進行權值修正,

      由于PID控制器主要用于進入平穩態后的階段,取Δu1(k)=α·u1(k),α為調節速率。

      3.2 多值邏輯控制器

      將誤差e(k)量化為MVLe,多值邏輯控制器的增量算式為:

      3.3 前饋控制器

      因爐中溫度測點靠近生料入口和煤粉入口,其圖3—1 F(t1,t2)和F1(t1)的時序圖

      圖4—1 分解爐出口溫度實際控制曲線  圖3—2 分解爐溫度控制圖
      溫度變化明顯超前于出口溫度變化,超前時間在1~2min范圍內變化。因此,取分解爐爐中溫度的變化量對出口溫度進行前饋控制。

      其中,K3為前饋比例系數,ΔT(k)為分解爐爐中溫度變化率。

      3.4 集成綜合控制器

      綜合控制器增量輸出公式為:

      其中F(t1,t2)為大誤差標志位,F1(t1)為脈沖標志位,F(t1,t2)、F1(t1)時序如圖3—1所示。

      當|e(k)|>3%并持續時間t>t1后,F(t1,t2)置位為1;t>t2后,F(t1,t2)復位為0。取F(t1,t2)的上升沿作為標志F1(t1)=δ(t1)。在F(t1,t2)為0時,自學習PID控制器起作用。Δu1(k)累加到綜合控制器輸出;在F(t1,t2)為1時,自學習PID控制器不起作用,Δu1(k)=0。F1(t1)為脈沖,每個脈沖Δu2(k)累加到綜合控制器輸出一次。噴煤計量裝置和分解爐一起作為綜合控制器的控制對象。因前饋控制對分解爐爐中溫度變化具有抑制作用,故Δu3(k)無論F(t1,t2)和F1(t1)的狀態如何,都累加到綜合控制器輸出。綜合控制器框圖見圖3—2,其中噴煤計量裝置為成套設備,其執行機構為一階慣性環節,帶有常規PID控制器。用Control Build編程實現上述算法,利用CM模塊形成采樣周期和大誤差標志等,利用SCM模塊進行算法運算。

      4 應用效果與結論

      在某水泥廠分解爐出口溫度控制回路中的實際運行結果表明,采用常規PID控制,溫度波動±50℃;采用本文方案,溫度波動不超過±30℃。如圖4—1所示,設定值Tsp=870℃,T1為分解爐出口溫度實測值,T2為爐中溫度,u為控制量。與利用API函數編制用戶算法在主服務器上運行相比,該方案克服了采樣和控制周期受計算機負荷影響而變化的缺陷,而且不受通訊影響,工作穩定可靠,安全性好。綜合控制器手動/自動切換時無擾動。

      由于我們開發的濕磨干燒水泥生產線自動控制系統運行可靠,各回路控制精度很好的滿足生產工藝的要求,尤其是我們利用系統控制組態軟件實現了高級的控制策略,解決了生產實際問題。

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