平網(wǎng)印花機是毛巾生產(chǎn)廠家的重要生產(chǎn)設(shè)備,其印花及套色的質(zhì)量直接關(guān)系著毛巾成品的等級。
   平網(wǎng)印花機機械部分包括:電機,減速機,齒輪,皮帶,皮帶輪,印花網(wǎng)框,印花網(wǎng)框支架,電磁鐵基座,刮刀,磁棒等。控制部分采用臺達(dá)DVP32EH00TPLC, 臺達(dá)DOP-A57CSTD觸摸屏;臺達(dá)VFD-V型7.5KW變頻器, 20">

      技術(shù)頻道

      臺達(dá)VFD—V型變頻器在平網(wǎng)印花機上的應(yīng)用


        
         平網(wǎng)印花機是毛巾生產(chǎn)廠家的重要生產(chǎn)設(shè)備,其印花及套色的質(zhì)量直接關(guān)系著毛巾成品的等級。
         平網(wǎng)印花機機械部分包括:電機,減速機,齒輪,皮帶,皮帶輪,印花網(wǎng)框,印花網(wǎng)框支架,電磁鐵基座,刮刀,磁棒等。控制部分采用臺達(dá)DVP32EH00TPLC, 臺達(dá)DOP-A57CSTD觸摸屏;臺達(dá)VFD-V型7.5KW變頻器, 2000線編碼器。
        平網(wǎng)印花機的工作原理:電機在變頻器的驅(qū)動下,經(jīng)過減速裝置及嚙合的齒輪將運動傳遞到皮帶輪,帶動皮帶運動。皮帶走行設(shè)定的距離,停穩(wěn)后,印花網(wǎng)框支架下壓,網(wǎng)框?qū)?zhǔn)皮帶上平鋪的毛巾(每批次毛巾生產(chǎn)前網(wǎng)框位置已經(jīng)過校準(zhǔn))。皮帶下面磁座電磁鐵通電并在導(dǎo)軌上移動,從而帶著網(wǎng)框上的磁棒運動,將網(wǎng)面上的特定顏料印刷到毛巾上,磁座往返運行的次數(shù)可通過觸摸屏設(shè)定。運行完成,網(wǎng)框上抬,皮帶開始運行,進(jìn)入下一印刷周期。
        平網(wǎng)印花機套色是否準(zhǔn)確,與皮帶每次走行的距離是否一致密切相關(guān),而皮帶是由電機帶動的,因此套色是否精準(zhǔn)的問題實際上就是定位是否精準(zhǔn)的問題。
        本次實驗采用了兩套控制方案。
        
        方案1:
        臺達(dá)VFD-V型變頻器+PG05卡,采用變頻器自身所帶位置控制功能。
        具體實現(xiàn)方式:
        每一印刷周期PLC向PG05卡發(fā)送定量脈沖信號,PG卡通過接收PLC的脈沖信號以及編碼器返回的脈沖信號決定變頻器輸出頻率的增減。變頻采用矢量閉環(huán)控制,配制動電阻消耗電機反饋能量。通過反復(fù)調(diào)整與定位相關(guān)的變頻器參數(shù),包括:位置控制P增益,轉(zhuǎn)速濾波時間等,每次皮帶運行的距離正負(fù)誤差為1毫米,連續(xù)運行13周期后累計誤差為4-5毫米。精度未能達(dá)到13周期累計誤差不超過1毫米的精度要求下限。通過實驗我們觀測到,當(dāng)以低頻發(fā)送少量脈沖時,皮帶的走行距離很不穩(wěn)定,同樣的脈沖數(shù),如:以15HZ發(fā)送50個脈沖,皮帶走行距離為3至9毫米不等。為盡量縮短電機接受低頻脈沖的時間,特將PLC的脈沖發(fā)送加減速時間減小,使電機以較快的速度啟停,此時皮帶運行距離的精度有所提高,每運行周期正負(fù)0。5毫米,13周期后累計誤差為2-3毫米,但由于皮帶輪慣量很大,快速停止對設(shè)備機械部分沖擊很大,對齒輪及減速機有損傷,故不允許工作于這一工況。即便如此,還是未能達(dá)到最低的精度要求。
        基于第一種方案的效果,考慮采用第二種控制方案。
        
        方案2:編碼器信號直接反饋給PLC,PLC通過高速脈沖計數(shù),比較并輸出多段速指令給變頻器,變頻采用V/F控制。變頻器設(shè)定兩段速度:60HZ及1HZ。主速給定為0HZ。變頻器在一定脈沖數(shù)內(nèi)輸出60HZ,電機高速運轉(zhuǎn),超過設(shè)定脈沖數(shù),切斷高頻輸出,輸出頻率變?yōu)?HZ,電機減速并低速爬行,當(dāng)達(dá)到設(shè)定的總脈沖數(shù),輸出停止,電機停止。由于編碼器反饋的脈沖數(shù)嚴(yán)格的與電機轉(zhuǎn)動周期數(shù),皮帶運轉(zhuǎn)距離對應(yīng),故通過設(shè)定高速段和低速段的總的脈沖數(shù)來嚴(yán)格控制電機走行距離,并在每一周期對PLC計數(shù)器進(jìn)行清零,使誤差唯一來源為低速1HZ減速到0HZ 時電機慣性。通過進(jìn)一步降低第二段輸出頻率:0.8HZ,第二段減速時間縮短為0,并將自動穩(wěn)壓功能取消來減短停機時間,同時引入直流制動提高輸出轉(zhuǎn)矩,皮帶運行達(dá)到了很好的精度,每周期運行基本無誤差,(不含測量誤差),連續(xù)13周期累計誤差小于0.5毫米。滿足了印花機的精度要求。在這種控制方式下采用V/F控制較矢量開環(huán)控制效果好,原因在于矢量開環(huán)控制下變頻器對作了自適應(yīng)后的電機根據(jù)其電機參數(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)矩補償,從而使第二段速的輸出頻率根據(jù)負(fù)載的變化而變化,因此改變了第二段速減速時間,從而引入了誤差。
         在第二種控制方案下,通過在機械上減小齒輪間隙,采用兩級減速(兩個1:10的減速機)。并引入直流制動,很好地克服了磁棒及刮刀對皮帶的拖動作用,基本無走板現(xiàn)象,取得了良好的印刷效果。
         從實驗的結(jié)果來看,采用PG卡的矢量閉環(huán)控制未能取得理想的效果,究其原因很可能與設(shè)備轉(zhuǎn)動部分慣量太大,PG卡接受低頻脈沖輸入時響應(yīng)不佳有關(guān)。這種控制方式是否更適合于小慣量場合還需進(jìn)一步驗證。
        
        
        
        

        

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