摘要:文章介紹了艾默生公司變頻器EV2000及SK系列變頻器在油爐溫度控制中的基本應用,及EC20系列PLC在溫度PID控制中的基本應用編程。  
  前言:內蒙古美好食品有限公司是一家食品生產企業(饃片烤制),其油爐加熱系統是用爐膛熱風來加熱油溫的,通過油溫烤制饃片。油爐實際和一臺普通熱水鍋爐工作原理相似,通過引風、鼓風、爐排的連鎖控制以實現">

      技術頻道

      艾默生工控產品在鍋爐溫度控制中的應用

        摘要:文章介紹了艾默生公司變頻器EV2000及SK系列變頻器在油爐溫度控制中的基本應用,及EC20系列PLC在溫度PID控制中的基本應用編程。  
        前言:內蒙古美好食品有限公司是一家食品生產企業(饃片烤制),其油爐加熱系統是用爐膛熱風來加熱油溫的,通過油溫烤制饃片。油爐實際和一臺普通熱水鍋爐工作原理相似,通過引風、鼓風、爐排的連鎖控制以實現風道出口溫度恒定,用熱風加熱油溫。由于原系統采用繼電接觸器控制,各電機之間均是工頻運轉,通過一個溫度顯示報警儀表,來控制鼓風的運轉;引風則一直運轉,爐排通過滑差電機來調速,基本是人工設定一轉速后不再改變。由于該系統在恒溫度控制方面的精度非常差,且電能浪費現象非常嚴重,煤的燃燒也很不充分,因此,我們做出如下改造設計。
        1、變頻恒溫控制系統
        1.1系統參數:
        引風電機為11KW,鼓風2.2KW,爐排為1.5KW
        設計采用EV2000-4T0110P(通用型)系列變頻器,鼓風采用SK-4T0022G(矢量型,因為考慮到變頻器體積較小,價格相差不多的情況下選擇),爐排SK-4T0015G。具體系統主電路結構圖及原理圖如下:
        

        



        控制原理:將現場熱電偶信號(E型)送至溫度變送儀表,除顯示溫度外,還將溫度信號轉換成4-20MA,送入EC20 PLC(EC20-4AD)模擬量輸入端,經過PLC進行處理。EC20PLC模擬量輸出端將PID計算出的給定信號分三路模擬量輸出到三臺變頻器的給定。為保證鼓風、引風保證爐膛基本 負壓的前提,因此具體變頻器參數設置:
        引風:
        F0.00=4 CCI模擬給定 F0.03=1 端子運行命令通道
        F0.04=4 運轉方向設定 F0.05=4 最大輸出頻率50HZ
        F0.07=4 最大輸出電壓380V F0.08=1 機型選擇P(風機專用)
        F0.14=1 V/F曲線設定 F2.01=30 啟動頻率30HZ
        F2.08=0 停機方式(減速停機) FH.00=4 電機極數4
        鼓風:
        01=20最低轉速 02=50HZ最高轉速 03=5 04=10(加減速) 05=AIAU給定設置 06=5A 電機電流 16=4-20 電流輸入(Ma)
        41=FD 線性U/F控制
        爐排:
        01=5.0最低轉速 02=40HZ最高轉速 03=5 04=5(加減速) 05=AIAU給定設置 06=3A 電機電流 16=4-20 電流輸入(Ma)
        41=FD 線性U/F控制  
        1.2變頻器的設置基本遵循如下原則:
        鼓引風變頻器控制風機,其機械特性屬于平方轉矩負載,因此其V/F曲線采用2次方曲線。同時,引風機的慣性比較大,因此其降速時間要求比較大,這是由于降速過程中變頻器處于回饋制動狀態 ,回饋能量將會造成直流側母線電壓過高而停機,因此,必須增長降速時間。同時,停機也要求軟停車,能夠延長風機的機械壽命。鼓風設置同引風差別不大,除了功率外幾乎一致。但考慮為保持爐膛基本負壓,必須將鼓風的升速時間要低于引風,而降速時間要快于引風。
        爐排傳動屬于機械負載,因此爐排的控制方式為V/F基本控制或采用開環矢量控制,其低速時提供的轉矩比較大,能夠滿足重載啟動的要求,另外,系統要求的加減速時間都比較短,在5秒以內。
        當檢測點溫度到達設定溫度后,為保證溫度穩定時間比較長,且要節約能源、降低損耗,因此引風、鼓風、爐排的最低運轉速度分別設置為:30HZ、20HZ、5HZ。  
        2、PLC硬件應用及軟件編制
        2.1:硬件配置
        由主機EC20-1410BRA、模擬量輸入EC20-4AD、模擬量輸出EC20-4DA組成。其中給定采用一塊百特公司的數字給定表,可以人為設置給定值(4-20MA信號,在表上以百分數表示),給定信號送入EC20-4AD模擬量輸入模塊中,作為PID給定信號。另外安裝一塊溫度數顯表,該表除顯示溫度外,還將E型熱電偶檢測溫度信號變送輸出4-20MA信號,送入EC20-4AD輸入模塊作為PID反饋信號。PID控制程序是通過EC20編程軟件CONTROLSTAR中調用固有PID控制子程序來實現出口溫度PID恒定控制的。 
        2.2:連鎖控制
        連鎖控制主要實現如下功能:
        啟動先啟動引風、后啟動鼓風,一般引風啟動后3秒左右鼓風才能啟動。
        停車先停鼓風,鼓風不停,引風認為不能停車;引風發生變頻故障,則鼓風立即停止。
        故障報警、運行、停止指示通過PLC實現。
        爐排不參與引風及鼓風連鎖。
        
        2.3:變頻控制及溫度PID程序
        一、變頻器接觸器得、失電由PLC控制
        二、變頻器的啟動、停止信號由PLC連鎖控制。
        三、變頻器的給定信號,由PID計算出的輸出信號通過模擬量輸出EC20-4DA,以電流信號(4-20MA)的方式輸出到變頻器的電流給定端(CCI、GND)
        四、PID控制由PLC應用軟件通過編程的方式實現。具體過程比較簡單,在CONTROLSTAR軟件中的PID命令向導一步步完成,主要設置個別參數即可。具體PID編程語言如下:
        LD SM0
        PID D20 D21 D0 D22(PID調用)
        LD SM0
        MOV D50 D20 //設定目標值
        MOV 10 D0 //采樣時間(Ts) 范圍為1~32767(ms)但比運算周 期短的時間數值無法執行
        MOV 33 D1 //動作方向
        MOV 0 D2 //輸入濾波常數(α)范圍0~99[﹪],為0沒有輸入濾波
        MOV 2000 D3 //比例增益(Kp)范圍1~32767[﹪]
        MOV 10 D4 //積分時間(TI)范圍0~32767(×100ms),為0時作為∞處理(無積分)
        MOV 0 D5 //微分增益(KD)范圍0~100[﹪],為0時無微分增益
        MOV 0 D6 //微分時間(TD)范圍0~32767(×10ms),為0時無微分處理
        MOV 0 D15 //輸入變化量(增側)報警設定值0~32767
        MOV 0 D16 //輸入變化量(減側)報警設定值0~32767
        MOV 2000 D17 //輸出上限設定值-32768~32767
        MOV 0 D18 //輸出下限設定值-32768~32767
        主程序給定部分如下:
        LD SM0
        CALL PID_EXE(調用PID)
        LD SM0
        CALL PID_SET(PID參數設定)
        LD X14 (系統自動運行)
        TO 0 1 D22 1 (將D22 中內容寫入模塊0中的第一個單元中,即模擬量輸出值,引風給定)
        TO 0 2 D22 1
        TO 0 3 D22 1
        TO 0 0 16#0 1
        LD SM1
        TO 1 0 16#1313 1(設置模擬量輸入信號方式,即1、3通道關閉,2、4為電流信號)
        LD SM0
        FROM 1 10 D21 1
        LD SM1
        TO 1 36 16#1111 1
        LD SM1
        TO 1 14 16#1111 1
        LD SM0
        FROM 1 12 D50 1
        其中特別需要說明的是FROM和TO指令。這兩條指令主要用于模擬量處理,它的使用不同于西門子公司的直接尋址方式(PIW或PQW),而是用TO(寫入)和FROM(讀出)指令。對于模擬量模塊,通過這兩條指令來進行設置和參數的讀出。比如TO 1 14 16#1111 1 。 其中第一個1是指和CPU連接的第二個模塊(第一個是0); 14是指其信息存儲器中的第14個存儲單元;16#1111是指16進制1111;最后的1是指寫入的單元數為1(只占用14單元一個,后面的單元不再寫)  
        2.4:實際參數設置
        最后經多次修改和調試,確定比例系數為20,積分時間為1-3秒,微分時間為零。經過運行發現能夠滿足現場的生產工藝,達到爐膛溫度(實際為出口管道采集溫度)恒定控制的要求
        3、實際運行情況:
        經過2個月左右的運行發現,系統能夠運行非常穩定,能夠維持出口風道溫度在286-288攝氏度左右,滿足了現場生產的要求。經過基本測算,節電率能夠達到25%-35%左右;而節煤量幾乎達到了35%以上,得到了客戶非常高的評價。經過節約資金量估算,經過半年左右即可收回全部設備投入資金。這對這次改造,我們認為在鍋爐燃燒系統中的變頻及PLC改造前景非常大,特別是艾默生公司變頻器及PLC產品優異的性能、堅實耐用和高可靠性、高精度的新技術核心,會為我們的節能技術改造提供最堅實的后盾!

      文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。

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