技術(shù)頻道

      RSView32TM在油田油水分離控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

      一、引言

        大慶油田原油生產(chǎn)已進(jìn)入高含水階段,所采用的油水分離方法分為沉降脫水和復(fù)合電脫水兩個(gè)階段。主要工藝設(shè)備有游離水脫除器和電脫水器。油水分離的效果與對(duì)這些設(shè)備的控制方式有直接關(guān)系。大慶油田采油六廠某聯(lián)合站的原油水分離控制部分均采用手動(dòng)控制,數(shù)據(jù)采集,填寫(xiě)報(bào)表等都用人工完成,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,又很難保證控制和采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。為此,該廠提出了對(duì)聯(lián)合站的油水分離控制系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)化改造,要求系統(tǒng)不僅要實(shí)現(xiàn)油水分離的自動(dòng)控制,而且能將主控制室內(nèi)的二次儀表用計(jì)算機(jī)上的形象直觀畫(huà)面來(lái)取代,以監(jiān)視和控制現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行狀況。本文根據(jù)這些要求設(shè)計(jì)了油水分離自動(dòng)控制系統(tǒng)。

      二、工藝過(guò)程及工藝要求  

        來(lái)自各中轉(zhuǎn)站的高含水油,首先進(jìn)入游離水脫除器,脫掉原油中的大部分含水,再經(jīng)加熱爐加熱,然后到電脫水器進(jìn)行油水分離,最后經(jīng)由凈化油緩沖罐向外輸送。聯(lián)合站現(xiàn)場(chǎng)分為游離水脫除區(qū)、加熱爐區(qū)、電脫水區(qū)和成品油外輸區(qū)四個(gè)部分。

        其中游離水脫除區(qū)有三臺(tái)游離水脫除器,它是聯(lián)合站轉(zhuǎn)油脫水過(guò)程中的主要裝置。電脫水區(qū)有四臺(tái)電脫水器,是原油脫水的核心裝置。游離水脫除器和電脫水器的油水界面高度和罐內(nèi)及輸油管壓力是保證油水分離質(zhì)量的重要參數(shù)。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中利用放水閥來(lái)調(diào)節(jié)油水界面的高度,油出口調(diào)節(jié)閥來(lái)調(diào)節(jié)罐內(nèi)和輸油管壓力。這兩個(gè)參數(shù)不是獨(dú)立的,無(wú)論是調(diào)整放水閥還是油出口調(diào)節(jié)閥,這兩個(gè)參數(shù)都同時(shí)受到影響,在控制系統(tǒng)中需要綜合考慮這兩個(gè)參數(shù),以使系統(tǒng)能夠安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。

        經(jīng)過(guò)沉降脫水得到的原油再經(jīng)加熱爐升溫后,才進(jìn)入電脫水器。溫度過(guò)低會(huì)影響生產(chǎn),溫度過(guò)高造成能源的浪費(fèi)。因此,系統(tǒng)中需要根據(jù)原油脫水工藝設(shè)定的溫度值,對(duì)加熱爐燃燒情況進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)。

        外輸油區(qū)有一個(gè)凈化油罐和凈化油緩沖罐,其中凈化油緩沖罐的出口流量由油出口調(diào)節(jié)閥和變頻器根據(jù)緩沖罐的液位和壓力來(lái)自動(dòng)控制,其中變頻器控制外輸油泵的轉(zhuǎn)速。

        根據(jù)工藝要求,控制系統(tǒng)中需要監(jiān)控的參數(shù)主要有:油水界面高度、液位、壓力、溫度和流量。

      三、控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)

        該聯(lián)合站的幾個(gè)工作區(qū)相距100米左右,而且要求總控室和外輸段能夠自動(dòng)監(jiān)控各個(gè)工作區(qū)設(shè)備的運(yùn)行狀況,并根據(jù)檢測(cè)的參數(shù)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)控制。控制系統(tǒng)中上位機(jī)采用工控機(jī),控制器采用羅克韋爾自動(dòng)化的SLC500可編程序控制器,對(duì)于距離較遠(yuǎn)的工作區(qū)采用DeviceNet現(xiàn)場(chǎng)總線通訊。系統(tǒng)硬件組成如圖1所示。

      圖1 轉(zhuǎn)油放水控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)


        現(xiàn)場(chǎng)中,總控室位于電脫水區(qū)和加熱爐區(qū)之間,SLC控制器也在總控室中,通過(guò)DH+網(wǎng)絡(luò)與工控機(jī)相連。因此SLC控制器的本地輸入/輸出模塊直接控制電脫水段和加熱爐段。游離水段作為DeviceNet的一個(gè)節(jié)點(diǎn),用FlexI/O與現(xiàn)場(chǎng)的液位、壓力變送器和調(diào)節(jié)閥相連。凈化油外輸段的FlexI/O、變頻器和人機(jī)接口界面PanelView1400分別是DeviceNet的一個(gè)獨(dú)立站點(diǎn),其中FlexI/O連接現(xiàn)場(chǎng)的液位、壓力變送器和調(diào)節(jié)閥;變頻器控制外輸油的流量;PanelView1400用于在外輸段監(jiān)控整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。

        系統(tǒng)中的界面高度、壓力、溫度等信號(hào)都由對(duì)應(yīng)的一次儀表傳感器或變送器檢測(cè)出來(lái)并轉(zhuǎn)變?yōu)?~20mA電流信號(hào),經(jīng)安全柵送入SLC500控制器的本地輸入模塊或DeviceNet網(wǎng)上的FlexI/O輸入模塊。控制信號(hào)由相應(yīng)的輸出模塊以4~20mA電流形式控制氣動(dòng)調(diào)解閥。整個(gè)系統(tǒng)中輸入信號(hào)有8個(gè)界面高度傳感器;4個(gè)液位傳感器;4個(gè)溫度傳感器;10個(gè)壓力變送器,輸出信號(hào)有8個(gè)液位調(diào)解閥,7個(gè)壓力調(diào)解閥。外輸油流量的測(cè)量是通過(guò)一次儀表把流量信號(hào)轉(zhuǎn)換為脈沖信號(hào),經(jīng)屏蔽電纜傳輸?shù)絊LC的高速計(jì)數(shù)模塊,從而測(cè)得輸送到下個(gè)站的凈化油流量。  
       
      四、程序設(shè)計(jì)

        控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)由顯示操作程序和過(guò)程控制程序兩部分組成。顯示操作程序包括上位機(jī)和人機(jī)接口界面兩部分,上位機(jī)顯示操作采用羅克韋爾軟件的RSView32TM組態(tài)軟件,在上位計(jì)算機(jī)編制顯示控制程序,完成各種顯示、控制與生產(chǎn)報(bào)表等功能。人機(jī)接口界面使用PanelBuilder軟件編制界面顯示和控制程序,由此實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的遠(yuǎn)程監(jiān)視和控制。過(guò)程控制程序使用羅克韋爾軟件的Rslogix500軟件編制SLC500控制程序,實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的直接控制和數(shù)據(jù)采集。上位計(jì)算機(jī)與SLC500控制器之間是通過(guò)DH+網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信的。一方面將過(guò)程控制中的參數(shù)傳送給上位機(jī),用于存儲(chǔ)、顯示、制表、打印;另一方面將工作人員通過(guò)顯示操作站設(shè)置的控制參數(shù)發(fā)送給SLC500控制器。由控制器按操作員的要求實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的直接控制。

      4.1 顯示操作程序設(shè)計(jì)

        Rsview32TM軟件是羅克韋爾軟件公司提供的上位機(jī)組態(tài)軟件,通過(guò)編程可以實(shí)現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)所需的人機(jī)界面。PLC采集的數(shù)據(jù)可以根據(jù)需要通過(guò)數(shù)字、圖形、動(dòng)畫(huà)、等多種形式顯示出來(lái),該軟件還具有存儲(chǔ)數(shù)據(jù)歷史紀(jì)錄、趨勢(shì)圖顯示、報(bào)警監(jiān)視和自動(dòng)生成報(bào)表和打印等功能。利用RSView32TM軟件的開(kāi)放式設(shè)計(jì)還可以很容易地與Microsoft產(chǎn)品共享信息。

        在油水分離控制系統(tǒng)中上位機(jī)和人機(jī)接口界面顯示操作程序都有:工藝參數(shù)顯示、各控制回路的PID調(diào)節(jié)、手/自動(dòng)控制切換、報(bào)警監(jiān)視等界面,其中工藝參數(shù)是以工藝流程圖的形式顯示的。另外上位機(jī)控制界面還有參數(shù)匯總、參數(shù)設(shè)置、歷史數(shù)據(jù)紀(jì)錄、趨勢(shì)圖、報(bào)表打印等界面。在編成時(shí),充分利用RSView32TM軟件圖形處理能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),繪制出形象直觀的工藝流程畫(huà)面。

        圖2是用RSView32TM軟件繪制的游離水段和加熱爐段工藝流程圖,在工藝流程圖上直接顯示監(jiān)測(cè)點(diǎn)和控制點(diǎn)的位置和參數(shù)值。另外還將在RSView32TM軟件上繪制的流程圖導(dǎo)入PanelBuilder的程序中作為PanelView的背景圖,使上位機(jī)和人機(jī)接口界面以相同的畫(huà)面顯示,這樣既實(shí)現(xiàn)了工作站與遠(yuǎn)程監(jiān)控界面的一致性,又充分彌補(bǔ)了PanelBuilder軟件在圖形處理能力不強(qiáng)和漢字顯示不夠靈活方面的不足。在上位機(jī)和人機(jī)接口界面上都能圖文并茂的實(shí)時(shí)顯示過(guò)程變量和控制變量。

      圖2 加熱爐段與電脫水段工藝流程圖

        系統(tǒng)中參數(shù)顯示界面能夠?qū)崟r(shí)顯示包括罐內(nèi)的液面、油水界面、壓力、溫度、流量以及閥門開(kāi)度百分比等。參數(shù)設(shè)置界面用于設(shè)置各傳感器和變送器的量程,初始值;報(bào)警上、下限;PID控制設(shè)定值等。報(bào)警指示采用聲光報(bào)警,系統(tǒng)中任意參數(shù)超過(guò)報(bào)警上下限時(shí),該參數(shù)就會(huì)以紅色閃爍顯示,當(dāng)報(bào)警被確認(rèn)后,報(bào)警聲音消除,參數(shù)仍以紅色固定顯示,直到參數(shù)恢復(fù)到正常值,才恢復(fù)到正常的綠色顯示,報(bào)警消除。在歷史趨勢(shì)圖畫(huà)面,可以通過(guò)曲線趨勢(shì)圖來(lái)選擇查詢記錄在案的以往各個(gè)參數(shù)的歷史紀(jì)錄,這些參數(shù)值都是按照一定的時(shí)間順序和采樣周期記錄保存的。

        4.2 過(guò)程控制程序

        PLC控制程序分為數(shù)據(jù)采集、PID調(diào)節(jié)和報(bào)警控制三部分。其中數(shù)據(jù)采集程序?qū)⒛M量輸入模塊采集進(jìn)來(lái)的數(shù)字量,通過(guò)參數(shù)整定,轉(zhuǎn)化為工程量用于上位機(jī)和人機(jī)接口界面的實(shí)時(shí)顯示。同時(shí)將上位機(jī)和人機(jī)接口界面的設(shè)置值(工程量)轉(zhuǎn)換為PLC所能處理的數(shù)字量。

        系統(tǒng)中的壓力和界面高度調(diào)節(jié)閥都采用PID調(diào)節(jié)控制,由于系統(tǒng)中壓力變化快,而界面高度相對(duì)變化較慢,因此液位調(diào)節(jié)閥只采用PI控制,設(shè)置積分時(shí)間較長(zhǎng)。而壓力調(diào)節(jié)閥采用PID控制,且積分時(shí)間較短。

        當(dāng)出現(xiàn)報(bào)警時(shí),程序控制工作站的紅色報(bào)警指示燈亮,同時(shí)使報(bào)警蜂鳴器鳴叫,工作人員可以按下消音按鈕來(lái)停止蜂鳴器鳴叫,而只有報(bào)警參數(shù)恢復(fù)到正常值后,報(bào)警指示燈才熄滅,對(duì)于重要參數(shù)的報(bào)警,控制系統(tǒng)能夠自動(dòng)采取必要的應(yīng)急措施。例如,油出口匯管壓力過(guò)高,控制程序會(huì)自動(dòng)加大調(diào)節(jié)閥開(kāi)度和外輸油段變頻器轉(zhuǎn)速,來(lái)緩解壓力,以免調(diào)節(jié)閥損壞和出現(xiàn)原油泄漏。

      五、結(jié)論

        本文設(shè)計(jì)的油水分離自動(dòng)控制系統(tǒng)具有以下特點(diǎn):

        (1)控制品質(zhì)好,減少了工藝參數(shù)的波動(dòng)。系統(tǒng)采用PID調(diào)節(jié)控制,能夠?qū)⒅匾膮?shù)控制在理想的范圍內(nèi)。

        (2)控制功能齊全,人機(jī)界面良好,易于學(xué)習(xí),操作方便。

        (3)提高了企業(yè)管理水平。數(shù)據(jù)處理方便,可隨時(shí)查找每月每天的班報(bào)、日?qǐng)?bào)、歷史趨勢(shì)曲線、重要參數(shù)報(bào)警信息等,并根據(jù)需要選擇打印這些參數(shù)。

        (4)系統(tǒng)組態(tài)靈活,控制方案便于調(diào)整。采用DeviceNet網(wǎng)絡(luò),可隨時(shí)通過(guò)添加節(jié)點(diǎn)來(lái)擴(kuò)大監(jiān)控能力,以靈活適應(yīng)工藝改造的需要。

        該油水分離自動(dòng)控制系統(tǒng)的投入運(yùn)行,大大減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,為節(jié)能、降耗、增產(chǎn)和加強(qiáng)企業(yè)的管理奠定了基礎(chǔ),在油田具有很大的推廣應(yīng)用價(jià)值。


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