窄帶鋼五機架冷連軋機電氣控制系統(tǒng)
1、引言
冷軋窄帶鋼有著非常好的市場,但很多生產(chǎn)廠的軋機設(shè)備比較陳舊,特別是電氣的裝機水平和控制性能較差,直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量、成材率和產(chǎn)量,當然也影響了企業(yè)的經(jīng)濟效益。總結(jié)前人的窄帶鋼冷軋機電控裝置的設(shè)計生產(chǎn)經(jīng)驗,結(jié)合用戶的具體要求,本著高性能,低成本的原則,選擇德國VIPA 300S系列PLC和英國CT不可逆全數(shù)字直流調(diào)速裝置MENTOR-Ⅱ為控制核心,設(shè)計制造了一套五機架冷連軋機的電氣控制系統(tǒng),而且實現(xiàn)了速度的級聯(lián)控制和張力的閉環(huán)控制,大大提高了設(shè)備和產(chǎn)品的各項性能指標,取得了較明顯的經(jīng)濟效益。
2、系統(tǒng)介紹
2.1 機組情況
圖1 窄帶鋼五機架冷連軋機布置圖
2.2 電氣系統(tǒng)
針對窄帶鋼五機架冷連軋機的工藝特點,選擇高性能的控制元器件是滿足控制要求的關(guān)鍵。作為控制核心的PLC,選擇了VIPA公司300S系列的CPU作為PROFIBUS系統(tǒng)的主站,在主操作臺設(shè)置了IM253DP從站和一塊TP270觸摸屏,在兩個壓下控制柜和卷取控制柜分別設(shè)置了S7-200從站,同時控制1-5#機架的直流控制裝置都安裝了PROFIBUS擴展板MD24,在1-5#機架的機旁操作箱以及卷取操作臺都分別設(shè)置了VIPA公司的IM253DP作為從站。
該套PLC系統(tǒng),以VIPA公司的Speed7系列的CPU 315-2AG12作為主站,從站數(shù)量達到了16個。作為主站的CPU 315-2AG12,本機自帶
在本控制系統(tǒng)中,大量選用VIPA公司的IM253DP作為從站,是節(jié)省投資的另一個主要方面。IM253DP具有很高的性價比,使用上可以和ET
圖2 五機架冷連軋機PLC系統(tǒng)配置圖
直流電機的直流驅(qū)動單元采用的是C.T公司的MENTOR--Ⅱ系列全數(shù)字直流控制裝置。該系列全數(shù)字直流控制裝置具有典型的雙閉環(huán)控制特性,全數(shù)字菜單式參數(shù)設(shè)定,并可在線調(diào)整,可編程的模擬量和開關(guān)量輸入輸出,速度反饋可選擇電樞電壓、測速發(fā)電機和碼盤,電流環(huán)參數(shù)自整定功能,裝置自檢功能,自帶小功率磁場驅(qū)動及可配套的磁場控制模塊FXM5。為了節(jié)省投資,1-5#機架直流驅(qū)動單元都選用單象限工作的不可逆全數(shù)字直流控制裝置及磁場控制模塊FXM5,采用磁場換向的控制方式,滿足點動時對反向的工作要求。
3、系統(tǒng)的控制功能
窄帶鋼五機架冷連軋機的電氣控制系統(tǒng)需要實現(xiàn):機列的邏輯控制、直流傳動控制、速度級聯(lián)控制、機架間張力閉環(huán)控制和卷取張力控制。
3.1 機列的邏輯控制和直流傳動控制
這兩部分的控制屬于基本控制,邏輯控制上主要是在容錯方面做了較多工作,因為直流裝置采用的是不可逆裝置,而工作中,各單機又需要反向點動,做好電機磁場的換向及避免各種誤操作對設(shè)備造成損壞尤為重要。直流傳動控制由于采用了全數(shù)字直流控制裝置,保證了對給定信號的快速精確和穩(wěn)定可靠地響應(yīng),并能準確地反饋各種信號。
3.2 速度級聯(lián)控制
在冷連軋機的軋制過程中,各機架的速度匹配關(guān)系應(yīng)始終遵循金屬秒流量相等的原則,針對五機架連軋機,確定3#機架為機列速度基準機架,1#和2#機架按逆向級聯(lián)方式進行,4#和5#機架按順向級聯(lián)方式進行。
按照金屬秒流量相等的原則,第i機架的速度計算公式是:
Vi=Vi+1/Ki+1
公式中,Vi是本機架的出口線速度,Vi+1是相鄰下游機架的出口線速度,Ki+1是相鄰下游機架的延伸率。
有三個信號對各機架的速度產(chǎn)生影響:一是機列的主速度給定,根據(jù)主操作手給定的機列速度,按相應(yīng)的級聯(lián)關(guān)系分配給各機架;二是各機架的速度微調(diào),3#機架是基準機架,不需要速度微調(diào),1#、2#和4#、5#機架在操作臺上各有一個微調(diào)電位器,1#和5#機架是級聯(lián)終端,它們的微調(diào)Vw1、 Vw5分別只對本機架產(chǎn)生影響,而2#和4#機架的微調(diào)除了影響本機架,還應(yīng)級聯(lián)調(diào)節(jié)1#和5#機架;三是張力閉環(huán)調(diào)節(jié)信號,1-2#機架間的張力調(diào)節(jié)信號Vz12,附加給1#機架的速度給定,2-3#機架間的張力調(diào)節(jié)信號Vz23,除了附加給2#機架,還要級聯(lián)到1#機架,3-4#機架間的張力調(diào)節(jié)信號Vz34,附加給4#機架,4-5#機架間的張力調(diào)節(jié)信號Vz45,除了附加給4#機架,還要級聯(lián)到5#機架,各機架的最終速度給定如下:
5#機架:V5=V4*K5 +Vz45+Vw5
4#機架:V4=V3*K4 +Vz34+Vw4
2#機架:V2=V3/K3 +Vz23+Vw2
1#機架:V1=V2/K2 +Vz12+Vw1
作為1#和5#機架的速度微調(diào),因為它們只影響本機架的速度給定,其實是可以直接進直流控制器的,但是為了充分利用PLC資源,利用PROFIBUS的優(yōu)點,減少現(xiàn)場布線,所以將各微調(diào)信號都送到了PLC。
3.3 張力閉環(huán)控制
連軋機機架間張力的變化主要是由金屬秒流量的變化引起的,由于在軋制過程中,輥縫基本上是不做調(diào)節(jié)的,所以改變軋機的速度就能改變金屬秒流量,從而達到控制張力的目的。
軋制過程中,PLC定時對機架間的張力反饋值進行采樣,根據(jù)相應(yīng)的張力給定計算出張力偏差值,調(diào)用PID控制指令,計算出張力調(diào)節(jié)信號,變換為速度信號形式,分配給相應(yīng)的機架,達到通過速度實現(xiàn)對張力控制的目的。圖3 是張力控制框圖
圖3 張力控制框圖
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