1  引言
在電容器等分立式電子元器件生產過程中,套管燙印切斷機是實現元器件外殼套管連續自動傳送、熱燙印商標、切斷的設備。由于本公司在國內同行業中起步較早,國內無法找到這種專用設備。考慮進口設備價值太高,而且不一定能適合本司要求,公司與南通大學聯合開發了這套套管自動燙印和切斷設備。它能夠適應各種規格批次,具有定長控制準確、生產效率高等特點。

2  工">

      技術頻道

      FX1N PLC在套管燙印切斷機中的應用

      1 引言
      在電容器等分立式電子元器件生產過程中,套管燙印切斷機是實現元器件外殼套管連續自動傳送、熱燙印商標、切斷的設備。由于本公司在國內同行業中起步較早,國內無法找到這種專用設備。考慮進口設備價值太高,而且不一定能適合本司要求,公司與南通大學聯合開發了這套套管自動燙印和切斷設備。它能夠適應各種規格批次,具有定長控制準確、生產效率高等特點。

      2 工藝參數及調節范圍及控制精度要求
      2.1 工藝參數
      (1) 套管折徑寬度:30~170mm;
      (2) 套管厚度:0.1~0.5mm;
      (3) 燙金紙寬度:60±1mm。
      2.2 調節范圍及控制精度要求
      (1) 進給長度:1~500mm連續可調,誤差范圍±0.5%;
      (2) 進給速度:40~450mm/s連續可調;
      (3) 燙金頭溫度:10℃~300℃連續可調;
      (4) 燙金時間:0.00~2.00s連續可調;
      (5) 進給長度:1~300mm連續可調,誤差范圍±2%;
      (6) 進給速度:120~300mm/s連續可調。

      3 系統硬件構成
      系統主控制采用FX1N PLC,它是三菱公司推出的超小型可編程序控制器。它具有緊湊的機身設計,電源、CPU、存儲器、輸出輸入組成一個單元的可編程序控制器,同時在AC電源DC輸入型中內置傳感器用的DC24V供應電源。具有一定的擴展單元,可使用FX0N系列和FX2N系列的擴展模塊和擴展單元,輸入輸出擴展設備最大可擴展至128點。強大的指令功能,支持輸入輸出高速處理,如高速計數、脈沖輸出功能。可進行各種鏈接,便于與人機介面鏈接以及較高的性價比。無疑能夠滿足我們控制的需要。
      燙金加熱溫控采用FX2N-2LC溫控擴展模塊,省去老式溫控器,無須模擬量模塊就可輕松將溫度值傳至人機介面,達到溫度的精確控制。
      套管定長輸送由三菱公司的MR-J2S-40A交流伺服放大器與HC-KFS43伺服電機構成。
      燙金紙定長輸送系統采用日本東方電機出品的UPK569AJW步進機構。
      三菱公司的F940GOT-SWD-C觸摸屏構成人機的交換窗口。F940GOT-SWD-C為5.7英寸8彩色人機介面,具有許多特點:與外界鏈接方便,通過自帶RS-422接口、RS-232C接口實現編程與PLC通信;闊視角的液晶顯示,具有LCD背光照明功能,即使無光照也能看清顯示內容;內置FX-10P功能使PLC順序程序的調試及保養變得方便,在F940GOT輕松完成PLC程序的讀出、寫入、插入、刪除、監控;通過菜單設定可以顯示日文、英文、韓文、及中文漢字,提供豐富的圖形編輯功能;通過定義觸摸鍵替代普通控制按鈕作為控制鍵;為保護PLC程序,可以設定密碼,禁止讀出與寫入。

      4 工作原理與控制方案
      整機工作原理示意圖如圖1所示。套管定長傳送過程實現:PLC的Y1發出伺服脈沖,通過MR-J2S-40A交流伺服放大器驅動HC-KFS43伺服電機,再經過減速機帶動主動輥1,帶動套管定長傳送。套管長度、傳送速度、產品數量的檢查、設定全部在人機介面完成。并且可以預設目標數量,到達自動停機。對于套管有無、位置偏移的檢測全部有傳感器接受,傳至PLC與人機介面,完成準確報警內容。

      圖1 整機工作原理示意圖
      燙金紙定長傳送過程實現:PLC的Y0發出步進脈沖,UPK569AJW步進機構帶動主動輥2實現定長傳送。燙金紙長度、傳送速度設定全部在人機介面完成。
      燙金過程實現:氣缸帶動燙金頭作往復運動,燙金延時時間可調節。

      5 程序設計
      5.1 PLC的I/O分配
      PLC的I/O分配參見附表:
      附表 I/O地址分配表

      5.2 人機界面設計
      人機界面選用觸摸屏技術。觸摸屏顯示共有14個顯示畫面,畫面顯示層次以及相應畫面進入、退出的觸摸鍵名稱如下所示:


      (1) 燙金紙點動
      按下此鍵,則進入“手動操作[燙金紙點動]”畫面,同時接通步進電機(燙金紙拖動電機)系統部分的電源。然后即可對燙金紙進行參數設定、進給控制和狀態監測;
      (2) 套管帶點動
      按下此鍵,則進入“手動操作[套管帶點動]”畫面,同時接通伺服電機(套管帶拖動電機)系統部分的電源。然后即可對套管帶進行參數設定、進給控制和狀態監測;
      (3) 加熱管控制
      按下此鍵,則進入“手動操作[加熱管控制]”畫面,同時接通加熱管系統部分的電源。然后即可對加熱管進行進給參數設定、溫度控制和監測;
      (4) 氣缸控制
      按下此鍵,則進入“手動操作[氣缸控制]”畫面,即可單獨對燙金頭氣缸和切刀氣缸進行上/下控制和檢測;
      (5) 傳感檢測
      按下此鍵,則進入“手動操作[傳感檢測]”畫面,即可監測各種傳感器信號,這些信號包括:燙金紙有無、套管帶有無、套管帶上偏、套管帶下偏、氣缸壓力、伺服急停、光幕保護;
      (6) 三色燈檢測
      按下此鍵,則進入“手動操作[三色燈檢測]”畫面,即可對三色燈進行檢測;
      (7) 單動裁切
      設置套管帶的進給長度、速度;單動裁切套管;監測單動裁切過程中的各種運行狀態;
      (8) 自動裁切
      設置套管帶的進給長度、速度;自動連續裁切套管;監測自動裁切過程中的各種運行狀態;
      (9) 單動燙金裁切
      設置燙金紙、套管帶的進給長度、速度;加熱管(燙金頭)的燙金溫度、燙金時間;單動燙金和裁切,監測單動燙金裁切過程中的各種運行狀態;
      (10) 自動燙金裁切
      設置燙金紙、套管帶的進給長度、速度;加熱管(燙金頭)的燙金溫度、燙金時間;自動連續地燙金和裁切,監測自動燙金裁切過程中的各種運行狀態。
      5.3 控制程序設計
      PLC軟件采用FXGP-WIN-C編寫。長度控制部分程序參見圖2。

      圖2 長度控制部分程序梯形圖

      6 結束語
      經過近3年的使用證明采用PLC控制的套管燙印切斷機,不僅大大的降低了人員勞動強度,減少中間環節,而且提高了產品成品率。采用人機介面,不必太多控制按鈕便可實現手動、自動等多種功能,增進了人員與設備的信息交流,數據的修改、故障報警的識別變得易如反掌。

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