勝利東辛采油廠油管探傷儀等先進設備利用率明顯提高
“原來油管一碰撞,耳膜就一鼓一鼓的,心臟都一顫一顫的,真是受不了;現在聲音小多了,工作起來舒服多了!”11月1日,在勝利東辛采油廠管桿修復隊初檢班,油管修復操作工人劉玉梅說起車間的新變化,激動的心情溢于言表。
管桿修復隊指導員徐建民介紹:長期以來,由于油管滾動、碰撞,車間噪音高達135分貝以上,不僅危害了職工的身心健康,也影響到檢驗監控質量。基于此,他們反復試驗,設計出一種“V型滾子鏈油管傳遞裝置”,運行時油管卡爪阻止碰撞,碰撞噪音降至20分貝以下,受到職工們的歡迎。
劉玉梅指著初檢線上連續揮動的“小爪爪”說:“噪音降下來,可全虧了它。那時,大家戴著耳塞都不愿意在車間呆,現在終于再也不受噪音之苦了。”降噪讓職工得實惠,初檢合格率達到100%。
“油管的清洗發生的變化更是天翻天覆。”呂玉蘭一邊操作太波熱清洗電腦控制按鈕,一邊興奮的說,原來油管清洗都是在一個大油池子里,每天都要到熱氣騰騰的池子里撈油管,真是又臟又累。為此,他們于去年改造完成太波熱預熱油管清洗系統,實現了從人工清洗到電腦控制的轉變,每天可以清洗500到600根油管,提高效率達40%,達到省時、省力和清潔生產的一石三鳥。
在油管修復線,技術創新可謂無處不在。“油管試壓是關乎油管修復質量的重要環節。”副隊長楊東華介紹,生產用的油管有直徑76毫米的、有89毫米的,試壓時就得頻繁的更換接頭,強度大不說,有時候還造成窩工和試壓不準。去年5月份,楊東華研制出“多功能試壓頭”,反復倒接頭的弊病迎刃而解。
他們還把設備技術檢測作為提升油管修復質量的重要環節。“我們的油管修復線共有大小設備300多臺,長達100多米的流水線,一個環節出現故障,就可能觸一發而動全身。”徐建民說,為保障這些設備的技術性能,他們不斷強化熱油爐、探傷、試壓、擰扣機等核心設備的技術檢驗,發現問題及時改進,使生產線技術指標保持高位運行。上半年,他們還對太波熱設計了雙滾輪安裝機構,方便了設備的維護保養,提升了設備的技術性能。同時還設計了連體軸承座浮動調節機構,油管清洗質量和設備利用率明顯提高。
目前,僅東辛廠管桿修復隊就擁有太波熱預熱油管清洗流水線、油管探傷儀、試壓機等先進設備,每一個環節都有他們的技術改進和革新,筑牢了油管修復的質量屏障,為挖掘廢舊油管潛力奠定堅實基礎。截至10月底,該廠共修復油管140萬米,一根根油管挺直了脊梁,修復合格率、服務滿意率均達100%,成為支撐作業生產管理的重要一翼。
管桿修復隊指導員徐建民介紹:長期以來,由于油管滾動、碰撞,車間噪音高達135分貝以上,不僅危害了職工的身心健康,也影響到檢驗監控質量。基于此,他們反復試驗,設計出一種“V型滾子鏈油管傳遞裝置”,運行時油管卡爪阻止碰撞,碰撞噪音降至20分貝以下,受到職工們的歡迎。
劉玉梅指著初檢線上連續揮動的“小爪爪”說:“噪音降下來,可全虧了它。那時,大家戴著耳塞都不愿意在車間呆,現在終于再也不受噪音之苦了。”降噪讓職工得實惠,初檢合格率達到100%。
“油管的清洗發生的變化更是天翻天覆。”呂玉蘭一邊操作太波熱清洗電腦控制按鈕,一邊興奮的說,原來油管清洗都是在一個大油池子里,每天都要到熱氣騰騰的池子里撈油管,真是又臟又累。為此,他們于去年改造完成太波熱預熱油管清洗系統,實現了從人工清洗到電腦控制的轉變,每天可以清洗500到600根油管,提高效率達40%,達到省時、省力和清潔生產的一石三鳥。
在油管修復線,技術創新可謂無處不在。“油管試壓是關乎油管修復質量的重要環節。”副隊長楊東華介紹,生產用的油管有直徑76毫米的、有89毫米的,試壓時就得頻繁的更換接頭,強度大不說,有時候還造成窩工和試壓不準。去年5月份,楊東華研制出“多功能試壓頭”,反復倒接頭的弊病迎刃而解。
他們還把設備技術檢測作為提升油管修復質量的重要環節。“我們的油管修復線共有大小設備300多臺,長達100多米的流水線,一個環節出現故障,就可能觸一發而動全身。”徐建民說,為保障這些設備的技術性能,他們不斷強化熱油爐、探傷、試壓、擰扣機等核心設備的技術檢驗,發現問題及時改進,使生產線技術指標保持高位運行。上半年,他們還對太波熱設計了雙滾輪安裝機構,方便了設備的維護保養,提升了設備的技術性能。同時還設計了連體軸承座浮動調節機構,油管清洗質量和設備利用率明顯提高。
目前,僅東辛廠管桿修復隊就擁有太波熱預熱油管清洗流水線、油管探傷儀、試壓機等先進設備,每一個環節都有他們的技術改進和革新,筑牢了油管修復的質量屏障,為挖掘廢舊油管潛力奠定堅實基礎。截至10月底,該廠共修復油管140萬米,一根根油管挺直了脊梁,修復合格率、服務滿意率均達100%,成為支撐作業生產管理的重要一翼。
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