技術(shù)頻道

      重油催化裂化生產(chǎn)過程先進(jìn)控制

      工藝簡(jiǎn)介

      重油催化裂化工藝流程是:蠟油和渣油混合后依次經(jīng)過提升管第一反應(yīng)區(qū)和第二反應(yīng)區(qū),發(fā)生催化裂化反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入主分餾塔分餾,反應(yīng)催化劑依次經(jīng)過一再、二再進(jìn)行催化劑再生,循環(huán)利用。在主分餾塔中,塔頂餾出粗汽油、液化氣、干氣,一起進(jìn)入吸收-穩(wěn)定單元;中部抽出粗柴油,去汽提塔,進(jìn)一步提純得到柴油;塔底得到油漿部分循環(huán),部分外甩。在吸收-穩(wěn)定單元中,經(jīng)過吸收、解吸、穩(wěn)定等環(huán)節(jié),得到合格的干氣、液化氣和穩(wěn)定汽油等產(chǎn)品,

      需求分析
      重油催化裂化裝置生產(chǎn)過程中面臨的主要問題有:原料組成變化較大,直接影響著反應(yīng)再生系統(tǒng)的平穩(wěn)操作,甚至?xí)?dǎo)致再生器溫度較大波動(dòng),同時(shí),再生系統(tǒng)溫度的大幅波動(dòng),降低了裝置摻渣比,影響裝置生產(chǎn)安全;汽油干點(diǎn)、柴油95%點(diǎn)和汽油飽和蒸汽壓等關(guān)鍵工藝指標(biāo)沒有在線質(zhì)量?jī)x表,難以達(dá)到滿意的質(zhì)量控制效果;解吸塔和穩(wěn)定塔的塔釜重沸器面臨供熱不足的問題;各主要液位,如解吸塔、油氣分離器等液位難以控制;由于吸收、解吸、穩(wěn)定塔相互間耦合性強(qiáng)且約束條件多,常規(guī)控制難于達(dá)到較好的控制效果。以上情況都會(huì)造成工況波動(dòng)大,產(chǎn)品質(zhì)量和收率不穩(wěn)定,裝置能耗較高。
      在控制方面,常規(guī)控制主要是針對(duì)單輸入單輸出過程,很少考慮催化裂化過程內(nèi)在的高度耦合、大純滯后、多約束和強(qiáng)干擾等復(fù)雜特性,離實(shí)現(xiàn)裝置的優(yōu)化操作有相當(dāng)?shù)木嚯x。原有的一些溫度、液位串級(jí)控制系統(tǒng)也未能投運(yùn),關(guān)鍵工藝變量基本上是靠人工調(diào)整流量單回路控制系統(tǒng)的設(shè)定值來達(dá)到生產(chǎn)要求。從催化裂化裝置的控制現(xiàn)狀分析中看出,常規(guī)的PID控制通常對(duì)工藝設(shè)備和生產(chǎn)過程的各種參數(shù)(如溫度、壓力、流量、液位等)分別加以控制,構(gòu)成一個(gè)個(gè)相互獨(dú)立的控制回路。常規(guī)的PID控制本質(zhì)上是一種單輸入單輸出(SISO)控制系統(tǒng),它無法將相關(guān)的多個(gè)變量統(tǒng)籌考慮,協(xié)調(diào)控制。所以可采用多變量控制技術(shù)來解決裝置優(yōu)化問題。
      控制產(chǎn)品質(zhì)量是裝置優(yōu)化控制的基礎(chǔ),只有在產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下,才能追求產(chǎn)品的產(chǎn)量最大和生產(chǎn)的消耗最小等效益指標(biāo)。在產(chǎn)品的質(zhì)量控制中,實(shí)時(shí)在線質(zhì)量分析數(shù)據(jù)是十分重要的。本裝置的質(zhì)量效益指標(biāo)(粗汽油干點(diǎn)、輕柴油95%點(diǎn)、穩(wěn)定汽油飽和蒸汽壓等)暫時(shí)沒有在線分析儀表檢測(cè),為了提高質(zhì)量控制的效果,采用了相應(yīng)的工藝計(jì)算軟件和軟測(cè)量技術(shù)。

      控制目標(biāo)
      u 減少產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)、實(shí)現(xiàn)卡邊控制,主要產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)偏差降低20%到60%;
      u 合理調(diào)整反應(yīng)溫度、產(chǎn)品抽出溫度,減少生焦量、產(chǎn)氣量,提高輕油收率;
      u 降低勞動(dòng)強(qiáng)度,提高裝置的自動(dòng)化水平。
      先進(jìn)控制方案
      重油催化裂化裝置先進(jìn)控制系統(tǒng)建立重油催化裂化生產(chǎn)過程的動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)模型,包括先進(jìn)控制模型、工藝計(jì)算模型和軟測(cè)量模型;實(shí)現(xiàn)對(duì)反應(yīng)深度和主要產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的在線測(cè)量。該先進(jìn)控制系統(tǒng)包括反應(yīng)-再生系統(tǒng)、主分餾系統(tǒng)和吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)三部分,共有24個(gè)被控變量、19個(gè)操縱變量和15個(gè)干擾變量。結(jié)合DCS系統(tǒng)的特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)安全、可靠的切換并設(shè)計(jì)便捷的操作界面。
      應(yīng)用效果
      重油催化裂化裝置應(yīng)用先進(jìn)控制系統(tǒng)最大的特點(diǎn)是先控系統(tǒng)能夠適應(yīng)實(shí)際的操作工況,從而提高摻渣、提高液收和穩(wěn)定吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的工況。
      由于吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)負(fù)荷很大,因此干氣的收率能否最大程度的降低取決于穩(wěn)定塔的負(fù)荷。在吸收系統(tǒng)的先控系統(tǒng)中,通過控制補(bǔ)充吸收劑流量,在穩(wěn)定油氣分離器和解吸塔塔釜液面的基礎(chǔ)上,達(dá)到穩(wěn)定塔進(jìn)料的最大化控制,一方面滿足吸收的要求,另一方面避免出現(xiàn)穩(wěn)定塔負(fù)荷超標(biāo)導(dǎo)致液化氣質(zhì)量問題。
      在摻渣比專家控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,采用了多個(gè)輔助變量來適應(yīng)渣油油性變化和處理量變化等問題。解決了再生溫度滯后大、波動(dòng)大的問題,達(dá)到提高摻渣和穩(wěn)定再生溫度的目的。
      另外,在反應(yīng)和分餾系統(tǒng)加入了反應(yīng)深度控制和油漿外甩最小化的控制方案,而反應(yīng)深度的計(jì)算是結(jié)合經(jīng)典理論和實(shí)際裝置特點(diǎn),采用多參數(shù)綜合計(jì)算結(jié)果來體現(xiàn)真正的反應(yīng)深度。通過控制合適的反應(yīng)溫度和油漿外甩的最小化,從而達(dá)到提高液收的目的。
      先控系統(tǒng)投用后可以明顯降低各被控參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)偏差,平均標(biāo)準(zhǔn)偏差下降值為42.73%,達(dá)到了穩(wěn)定操作的目的,為卡邊操作提供了有利條件。
      在先控的軟測(cè)量系統(tǒng)投用后,各種產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性有了較大的提高,主要是在軟測(cè)量系統(tǒng)投用后,操作人員通過軟測(cè)量系統(tǒng)實(shí)時(shí)的質(zhì)量預(yù)測(cè)進(jìn)行及時(shí)的操作調(diào)整,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制起到了及時(shí)的指導(dǎo)作用,為質(zhì)量的卡邊控制提供了條件。
      圖1和圖2分別是重油催化裂化先進(jìn)控制系統(tǒng)投運(yùn)前后部分重要變量的控制效果。圖3和圖4為主要軟測(cè)量變量化驗(yàn)室分析值與先控計(jì)算值對(duì)比效果。
      效益分析
      重油催化的先進(jìn)控制項(xiàng)目總體來說取得了很好的效果,實(shí)際投用率達(dá)到98%。先進(jìn)控制項(xiàng)目的實(shí)施,主要是增加了裝置的摻渣比,丙烯的回收率和裝置操作和質(zhì)量控制的平穩(wěn)性。不僅從操作穩(wěn)定性,對(duì)操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度的降低還是在經(jīng)濟(jì)效益上,都取得了很好的效果。
      先進(jìn)控制系統(tǒng)與常規(guī)PID控制相比,重要生產(chǎn)參數(shù)自動(dòng)維持在工藝和設(shè)備的許可范圍內(nèi),使生產(chǎn)更安全,并把生產(chǎn)參數(shù)保持在優(yōu)化區(qū)域。減少主要過程變量的波動(dòng)幅度達(dá)42%,從而提高系統(tǒng)平穩(wěn)性。汽油和柴油等主要產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)偏差降低32.86%;先進(jìn)控制系統(tǒng)投用,應(yīng)用合適的先進(jìn)控制策略可以降低干氣中的丙烯含量,可以進(jìn)一步提高液收,從而提高裝置的經(jīng)濟(jì)效益。應(yīng)用先進(jìn)控制,可以提高重催裝置的經(jīng)濟(jì)效益370.21萬元/年。

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