30飛剪的PLC控制及其失控的解決措施
30飛剪對(duì)從中軋14#架出來進(jìn)入精軋機(jī)的紅鋼進(jìn)行切頭切尾及精軋堆鋼時(shí)碎斷紅鋼,對(duì)紅鋼在
精軋的順利軋制起著重要作用。30飛剪失控所造成的堆鋼及碎斷影響軋制節(jié)奏,造成坯料的浪費(fèi),對(duì)軋鋼的成材率有較大的影響。因此有必要對(duì)30飛剪的失控原因進(jìn)行分析,并提出解決辦法。
1 30飛剪PLC的控制過程
1.1 30飛剪梯形圖
30飛剪采用FX2—80MR型PLC控制,用于對(duì)紅鋼的切頭切尾及碎斷,PLC控制梯形圖如園1所示。其中:X3為飛剪前光電信號(hào),X23為刀片剪鋼后限位信號(hào),X24為刀片剪完鋼后停止位限位信號(hào),X25為手動(dòng)切頭信號(hào),X30為自動(dòng)切頭尾信號(hào),Y0為離合器啟動(dòng)電磁閥,Y1為離合器制動(dòng)電磁閥。


1.2 PLC控制過程
飛剪剪鋼時(shí),因慣性要先制動(dòng)離合器,再啟動(dòng)離合器,其時(shí)差不大于1秒,否則剪鋼時(shí)剎不住車,造成連剪。
(1) 自動(dòng)切頭 在有鋼通過飛剪前光電管時(shí),光電信號(hào)X3導(dǎo)通,飛剪離合器制動(dòng)電磁閥Y1導(dǎo)通,同時(shí)延時(shí)0.11秒后飛剪離合器啟動(dòng)電磁閥Y0導(dǎo)通,飛剪切頭。刀片的旋轉(zhuǎn)使得刀片限位X23 X24先后導(dǎo)通瞬時(shí)(其時(shí)間為感應(yīng)鐵片通過限位的時(shí)間),PLC內(nèi)部繼電器M23 M24也先后導(dǎo)通并自保,使得離合器電磁閥Y0 Y1先后斷開,為下一次剪鋼作準(zhǔn)備。刀片限位X23 X24通過內(nèi)部繼電器M23 M24來控制一根鋼通過飛剪時(shí)只剪切一次鋼頭(尾)。手動(dòng)切頭則與光電信號(hào)X3無關(guān)。
飛剪自動(dòng)切尾與自動(dòng)切頭基本相同,只是切尾是在飛剪前光電信號(hào)X3斷開后延時(shí)0.21秒后切尾。
(2) 飛剪連剪 其操作方式有兩種,一種自動(dòng)方式是在全線自動(dòng)時(shí),若有軋機(jī)跳閘、夾送輥吐絲機(jī)跳閘及軋機(jī)內(nèi)堆鋼、軋機(jī)夾送輥間堆鋼信號(hào)且飛剪前有鋼,光電信號(hào)X3導(dǎo)通時(shí),形成連剪信號(hào)(M0導(dǎo)通),飛剪連剪。另一種手動(dòng)方式是在手動(dòng)連剪信號(hào)X35或手動(dòng)卡斷剪信號(hào)X36導(dǎo)通時(shí),飛剪前來鋼,光電信號(hào)X3導(dǎo)通時(shí)飛剪連剪。
2 30飛剪失控的現(xiàn)狀及其原因分析
目前30飛剪失控與電氣故障有關(guān)的主要有以下幾類:飛剪不切、飛剪連剪、飛剪中間剪切、飛剪封門等。針對(duì)飛剪失控的現(xiàn)狀,分別分析其原因如下:
(1) 飛剪不切 如果手動(dòng)制動(dòng)、啟動(dòng)離合器氣動(dòng)電磁閥能切,則可判定為電氣上的故障。可能原因:飛剪前光電管X3及其繼電器壞或光電管對(duì)位不準(zhǔn)、氣動(dòng)電磁閥線圈壞、輸出中間繼電器壞等。
(2) 飛剪連剪 如果飛剪剎車片完好,則可判定為電氣故障。可能原因:接近開關(guān)(限位)松動(dòng)或損壞、限位盤(感應(yīng)鐵片)松動(dòng)、軋機(jī)后光電管X7及其繼電器壞或光電管對(duì)位不準(zhǔn)。
(3) 飛剪中間剪切 飛剪在紅鋼中間剪切主要是電氣故障。可能原因:飛剪前光電管X3對(duì)位不準(zhǔn)及紅鋼抖動(dòng)、光電管(繼電器)壞、光電繼電器觸點(diǎn)接觸不好等。
(4) 飛剪封門 若氣壓正常,機(jī)械方面剎車片、氣動(dòng)電磁閥完好的情況下,有可能接近開關(guān)(限位)X23 X24松動(dòng)或損壞、限位盤(感應(yīng)鐵片)松動(dòng),飛剪剪切后,刀片停位不好,造成飛剪封門。
3 解決措施
從以上各種失控原因分析,可看出若系元器件損壞引起,只能靠及時(shí)更換,減少故障時(shí)間。如限位盤松動(dòng)、光電管對(duì)位不準(zhǔn)等原因引起,則只能靠加強(qiáng)點(diǎn)巡檢,減少人為故障。光電信號(hào)抖動(dòng)及限位開關(guān)性能不好是引起飛剪連剪、中間剪切、封門等的主要原因,解決飛剪失控的辦法,主要從電氣設(shè)計(jì)不合理、PLC程序編制不合理等方面著手改進(jìn)。
3.1 針對(duì)光電信號(hào)抖動(dòng)造成飛剪中間剪切,解決辦法可以從改進(jìn)PLC編程及改裝光電繼電器觸點(diǎn)兩方面著手解決。
(1) 對(duì)光電信號(hào)抖動(dòng),可以在原PLC程序中加入防抖程序(如圖2所示),將M100、M101、M102常開點(diǎn)分別代替原程序中的飛剪前光電信號(hào)X3、 軋機(jī)前光電信號(hào)X6、軋機(jī)后光電信號(hào)X7的常開點(diǎn)。在紅鋼抖動(dòng)(光電信號(hào)X3、X6、X7,瞬時(shí)斷開1秒內(nèi)),不影響PLC對(duì)飛剪的控制。因?yàn)檫M(jìn)精軋區(qū)的兩根鋼間隔時(shí)間較短,故抖動(dòng)時(shí)間設(shè)置不能太長(zhǎng),據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際整定為1秒。

(2) 為保證光電信號(hào)的檢測(cè)準(zhǔn)確可靠,可將現(xiàn)有的光電繼電器的觸點(diǎn)進(jìn)行改裝,具體如下:將三副常開觸點(diǎn)并在一起,引出至接線端,改變現(xiàn)有的一個(gè)繼電器只用一副常開點(diǎn),提高了光電輸入信號(hào)的可靠性,從而降低飛剪失控的發(fā)生。
3.2 針對(duì)接近開關(guān)(限位)X23 X24的故障引起的連剪及封門,解決辦法可以從改變接近開關(guān)(限位)接入PLC輸入端及用編程器監(jiān)控限位的工作狀態(tài)兩方面著手解決。
(1) 現(xiàn)有刀片剪畢位限位X23 刀片剪畢停止位限位X24接入PLC的普通輸入端,因飛剪剪切速度(限位盤轉(zhuǎn)動(dòng))快,當(dāng)限位X23 X24性能不好或限位距感應(yīng)鐵片位置稍遠(yuǎn)時(shí),PLC有可能接收不到限位的輸入信號(hào)。為了確保PLC能可靠地接收限位信號(hào),需將限位X23 X24由普通輸入端改接為高速輸入端X0 X2(其輸入頻率為10KHZ),確保限位信號(hào)輸入PLC 可靠而不丟失。
(2) 充分利用編程器的監(jiān)控功能,對(duì)輸入PLC的限位信號(hào)進(jìn)行監(jiān)控。按編程器的“MNT/TEST”鍵,使編程器處在監(jiān)控M工作方式下,對(duì)限位輸入信號(hào)(也可對(duì)光電輸入信號(hào))進(jìn)行監(jiān)控,及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)限位(接近開關(guān))性能的好壞做出判定,對(duì)性能不好的接近開關(guān),可作預(yù)測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,便于在故障發(fā)生前處理隱患,減少飛剪連剪及封門故障。
3.3 改變飛剪電機(jī)(由變頻器調(diào)速)的轉(zhuǎn)速即可改變剪切速度,可適當(dāng)調(diào)節(jié)切頭切尾的長(zhǎng)度。這對(duì)于調(diào)整因氣壓不穩(wěn)而導(dǎo)致的切頭切尾長(zhǎng)度的同步變化非常有效。
(1) 當(dāng)切頭長(zhǎng)度變長(zhǎng),切尾長(zhǎng)度變短,可適當(dāng)升高變頻器的運(yùn)行頻率,使飛剪剪切速度加快,從而減短切頭長(zhǎng)度,加長(zhǎng)切尾長(zhǎng)度。
(2) 當(dāng)切頭長(zhǎng)度變短,切尾長(zhǎng)度變長(zhǎng),可適當(dāng)降低變頻器運(yùn)行頻率,使飛剪剪切速度降低,從而加長(zhǎng)切頭長(zhǎng)度,減短切尾長(zhǎng)度。
4 結(jié)束語
通過以上幾項(xiàng)改進(jìn)措施,基本上可以使電氣設(shè)計(jì)上的不合理及PLC程序上的不足所造成的30飛剪失控現(xiàn)象消除,大大提高30飛剪的作業(yè)率。減少30飛剪失控所造成的堆鋼及碎斷,提高了成材率。但一些元器作損壞、自然及人為因素(如光電管沒對(duì)準(zhǔn)而檢測(cè)不到紅鋼信號(hào))所造成的失控,仍需靠加強(qiáng)點(diǎn)巡檢及各方面的配合才能減少。
精軋的順利軋制起著重要作用。30飛剪失控所造成的堆鋼及碎斷影響軋制節(jié)奏,造成坯料的浪費(fèi),對(duì)軋鋼的成材率有較大的影響。因此有必要對(duì)30飛剪的失控原因進(jìn)行分析,并提出解決辦法。
1 30飛剪PLC的控制過程
1.1 30飛剪梯形圖
30飛剪采用FX2—80MR型PLC控制,用于對(duì)紅鋼的切頭切尾及碎斷,PLC控制梯形圖如園1所示。其中:X3為飛剪前光電信號(hào),X23為刀片剪鋼后限位信號(hào),X24為刀片剪完鋼后停止位限位信號(hào),X25為手動(dòng)切頭信號(hào),X30為自動(dòng)切頭尾信號(hào),Y0為離合器啟動(dòng)電磁閥,Y1為離合器制動(dòng)電磁閥。


1.2 PLC控制過程
飛剪剪鋼時(shí),因慣性要先制動(dòng)離合器,再啟動(dòng)離合器,其時(shí)差不大于1秒,否則剪鋼時(shí)剎不住車,造成連剪。
(1) 自動(dòng)切頭 在有鋼通過飛剪前光電管時(shí),光電信號(hào)X3導(dǎo)通,飛剪離合器制動(dòng)電磁閥Y1導(dǎo)通,同時(shí)延時(shí)0.11秒后飛剪離合器啟動(dòng)電磁閥Y0導(dǎo)通,飛剪切頭。刀片的旋轉(zhuǎn)使得刀片限位X23 X24先后導(dǎo)通瞬時(shí)(其時(shí)間為感應(yīng)鐵片通過限位的時(shí)間),PLC內(nèi)部繼電器M23 M24也先后導(dǎo)通并自保,使得離合器電磁閥Y0 Y1先后斷開,為下一次剪鋼作準(zhǔn)備。刀片限位X23 X24通過內(nèi)部繼電器M23 M24來控制一根鋼通過飛剪時(shí)只剪切一次鋼頭(尾)。手動(dòng)切頭則與光電信號(hào)X3無關(guān)。
飛剪自動(dòng)切尾與自動(dòng)切頭基本相同,只是切尾是在飛剪前光電信號(hào)X3斷開后延時(shí)0.21秒后切尾。
(2) 飛剪連剪 其操作方式有兩種,一種自動(dòng)方式是在全線自動(dòng)時(shí),若有軋機(jī)跳閘、夾送輥吐絲機(jī)跳閘及軋機(jī)內(nèi)堆鋼、軋機(jī)夾送輥間堆鋼信號(hào)且飛剪前有鋼,光電信號(hào)X3導(dǎo)通時(shí),形成連剪信號(hào)(M0導(dǎo)通),飛剪連剪。另一種手動(dòng)方式是在手動(dòng)連剪信號(hào)X35或手動(dòng)卡斷剪信號(hào)X36導(dǎo)通時(shí),飛剪前來鋼,光電信號(hào)X3導(dǎo)通時(shí)飛剪連剪。
2 30飛剪失控的現(xiàn)狀及其原因分析
目前30飛剪失控與電氣故障有關(guān)的主要有以下幾類:飛剪不切、飛剪連剪、飛剪中間剪切、飛剪封門等。針對(duì)飛剪失控的現(xiàn)狀,分別分析其原因如下:
(1) 飛剪不切 如果手動(dòng)制動(dòng)、啟動(dòng)離合器氣動(dòng)電磁閥能切,則可判定為電氣上的故障。可能原因:飛剪前光電管X3及其繼電器壞或光電管對(duì)位不準(zhǔn)、氣動(dòng)電磁閥線圈壞、輸出中間繼電器壞等。
(2) 飛剪連剪 如果飛剪剎車片完好,則可判定為電氣故障。可能原因:接近開關(guān)(限位)松動(dòng)或損壞、限位盤(感應(yīng)鐵片)松動(dòng)、軋機(jī)后光電管X7及其繼電器壞或光電管對(duì)位不準(zhǔn)。
(3) 飛剪中間剪切 飛剪在紅鋼中間剪切主要是電氣故障。可能原因:飛剪前光電管X3對(duì)位不準(zhǔn)及紅鋼抖動(dòng)、光電管(繼電器)壞、光電繼電器觸點(diǎn)接觸不好等。
(4) 飛剪封門 若氣壓正常,機(jī)械方面剎車片、氣動(dòng)電磁閥完好的情況下,有可能接近開關(guān)(限位)X23 X24松動(dòng)或損壞、限位盤(感應(yīng)鐵片)松動(dòng),飛剪剪切后,刀片停位不好,造成飛剪封門。
3 解決措施
從以上各種失控原因分析,可看出若系元器件損壞引起,只能靠及時(shí)更換,減少故障時(shí)間。如限位盤松動(dòng)、光電管對(duì)位不準(zhǔn)等原因引起,則只能靠加強(qiáng)點(diǎn)巡檢,減少人為故障。光電信號(hào)抖動(dòng)及限位開關(guān)性能不好是引起飛剪連剪、中間剪切、封門等的主要原因,解決飛剪失控的辦法,主要從電氣設(shè)計(jì)不合理、PLC程序編制不合理等方面著手改進(jìn)。
3.1 針對(duì)光電信號(hào)抖動(dòng)造成飛剪中間剪切,解決辦法可以從改進(jìn)PLC編程及改裝光電繼電器觸點(diǎn)兩方面著手解決。
(1) 對(duì)光電信號(hào)抖動(dòng),可以在原PLC程序中加入防抖程序(如圖2所示),將M100、M101、M102常開點(diǎn)分別代替原程序中的飛剪前光電信號(hào)X3、 軋機(jī)前光電信號(hào)X6、軋機(jī)后光電信號(hào)X7的常開點(diǎn)。在紅鋼抖動(dòng)(光電信號(hào)X3、X6、X7,瞬時(shí)斷開1秒內(nèi)),不影響PLC對(duì)飛剪的控制。因?yàn)檫M(jìn)精軋區(qū)的兩根鋼間隔時(shí)間較短,故抖動(dòng)時(shí)間設(shè)置不能太長(zhǎng),據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際整定為1秒。

(2) 為保證光電信號(hào)的檢測(cè)準(zhǔn)確可靠,可將現(xiàn)有的光電繼電器的觸點(diǎn)進(jìn)行改裝,具體如下:將三副常開觸點(diǎn)并在一起,引出至接線端,改變現(xiàn)有的一個(gè)繼電器只用一副常開點(diǎn),提高了光電輸入信號(hào)的可靠性,從而降低飛剪失控的發(fā)生。
3.2 針對(duì)接近開關(guān)(限位)X23 X24的故障引起的連剪及封門,解決辦法可以從改變接近開關(guān)(限位)接入PLC輸入端及用編程器監(jiān)控限位的工作狀態(tài)兩方面著手解決。
(1) 現(xiàn)有刀片剪畢位限位X23 刀片剪畢停止位限位X24接入PLC的普通輸入端,因飛剪剪切速度(限位盤轉(zhuǎn)動(dòng))快,當(dāng)限位X23 X24性能不好或限位距感應(yīng)鐵片位置稍遠(yuǎn)時(shí),PLC有可能接收不到限位的輸入信號(hào)。為了確保PLC能可靠地接收限位信號(hào),需將限位X23 X24由普通輸入端改接為高速輸入端X0 X2(其輸入頻率為10KHZ),確保限位信號(hào)輸入PLC 可靠而不丟失。
(2) 充分利用編程器的監(jiān)控功能,對(duì)輸入PLC的限位信號(hào)進(jìn)行監(jiān)控。按編程器的“MNT/TEST”鍵,使編程器處在監(jiān)控M工作方式下,對(duì)限位輸入信號(hào)(也可對(duì)光電輸入信號(hào))進(jìn)行監(jiān)控,及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)限位(接近開關(guān))性能的好壞做出判定,對(duì)性能不好的接近開關(guān),可作預(yù)測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,便于在故障發(fā)生前處理隱患,減少飛剪連剪及封門故障。
3.3 改變飛剪電機(jī)(由變頻器調(diào)速)的轉(zhuǎn)速即可改變剪切速度,可適當(dāng)調(diào)節(jié)切頭切尾的長(zhǎng)度。這對(duì)于調(diào)整因氣壓不穩(wěn)而導(dǎo)致的切頭切尾長(zhǎng)度的同步變化非常有效。
(1) 當(dāng)切頭長(zhǎng)度變長(zhǎng),切尾長(zhǎng)度變短,可適當(dāng)升高變頻器的運(yùn)行頻率,使飛剪剪切速度加快,從而減短切頭長(zhǎng)度,加長(zhǎng)切尾長(zhǎng)度。
(2) 當(dāng)切頭長(zhǎng)度變短,切尾長(zhǎng)度變長(zhǎng),可適當(dāng)降低變頻器運(yùn)行頻率,使飛剪剪切速度降低,從而加長(zhǎng)切頭長(zhǎng)度,減短切尾長(zhǎng)度。
4 結(jié)束語
通過以上幾項(xiàng)改進(jìn)措施,基本上可以使電氣設(shè)計(jì)上的不合理及PLC程序上的不足所造成的30飛剪失控現(xiàn)象消除,大大提高30飛剪的作業(yè)率。減少30飛剪失控所造成的堆鋼及碎斷,提高了成材率。但一些元器作損壞、自然及人為因素(如光電管沒對(duì)準(zhǔn)而檢測(cè)不到紅鋼信號(hào))所造成的失控,仍需靠加強(qiáng)點(diǎn)巡檢及各方面的配合才能減少。
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