1 引言
隨著工業(yè)自動化的發(fā)展,PLC、變頻器在工廠設(shè)備改造中得到了廣泛應(yīng)用。橋式起重機(jī)由于工作環(huán)境比較惡劣,而且重載下頻繁起動、制動、反轉(zhuǎn)、變速等操作,還要求有一定的調(diào)速范圍,所以傳統(tǒng)的繼電控制和串電阻調(diào)速已呈現(xiàn)出許多的缺點(diǎn),對這一類生產(chǎn)機(jī)械的改造已十分必要。

2 原設(shè)備的基">

      技術(shù)頻道

      PLC與變頻器在橋式吊車改造系統(tǒng)中的應(yīng)用

      1 引言
      隨著工業(yè)自動化的發(fā)展,PLC、變頻器在工廠設(shè)備改造中得到了廣泛應(yīng)用。橋式起重機(jī)由于工作環(huán)境比較惡劣,而且重載下頻繁起動、制動、反轉(zhuǎn)、變速等操作,還要求有一定的調(diào)速范圍,所以傳統(tǒng)的繼電控制和串電阻調(diào)速已呈現(xiàn)出許多的缺點(diǎn),對這一類生產(chǎn)機(jī)械的改造已十分必要。

      2 原設(shè)備的基本情況
      某石油化工煉油廠焦化車間的抓斗式橋式吊車用于石油焦堆放場,將石油焦從地面抓放到停放在附近的列車上。橋式吊車電氣傳動共有大車電機(jī)2臺,小車電機(jī)1臺,抓斗電機(jī)1臺,抓斗提升電機(jī)1臺,均為繞線式交流電動機(jī),采用轉(zhuǎn)子串電阻的方法啟動和調(diào)速。由于工作環(huán)境惡劣,粉塵和有害氣體對電機(jī)滑環(huán)、碳刷及21個(gè)接觸器腐蝕較大,加上任務(wù)重,操作程序難以保證,沖擊電流大,觸頭消蝕嚴(yán)重,碳刷冒火,電機(jī)及轉(zhuǎn)子繞組所串電阻燒損、斷裂故障時(shí)有發(fā)生,平均每月發(fā)生較大的故障2.5次,對生產(chǎn)影響較大.轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速,機(jī)械特性軟,負(fù)載變化時(shí),轉(zhuǎn)速也變化,調(diào)速效果差,所串電阻長期發(fā)熱,電能浪費(fèi)大,效率低,因此要從根本上解決橋式吊車故障率高的問題,只有利用PLC作為控制裝置以及徹底改變繞線式電機(jī)串電阻調(diào)速方式。

      3 改造后系統(tǒng)的基本情況
      3.1 系統(tǒng)的組成
      在現(xiàn)代工業(yè)控制中,PLC由于具有可靠性高,抗干擾能力強(qiáng),適應(yīng)性強(qiáng),應(yīng)用靈活,編程方便,易于使用,控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、維修方便,維修工作量少等一系列的優(yōu)點(diǎn)而得到了廣泛的應(yīng)用,由于本系統(tǒng)主要是一些邏輯控制,所以以PLC作為控制核心,整個(gè)系統(tǒng)的輸入26點(diǎn),輸出點(diǎn)27點(diǎn),可選用三菱FX2N-64MR,該型號是PX系列中功能最強(qiáng)速度最快的PLC,它有32個(gè)輸入點(diǎn),32個(gè)輸出 點(diǎn),內(nèi)置用戶存儲器為8K步,系統(tǒng)的組成原理圖,如圖示1。

      圖1系統(tǒng)原理圖

      對于橋式吊車抓斗的開合、提升、大車、小車電機(jī)分別用四臺FRNIC5000G7型變頻器拖動;對抓斗的開合電機(jī)、提升電機(jī)由原來45KW的繞線式電機(jī)改為30KW鼠籠型電機(jī),大車小車的配用電機(jī)不變,但將轉(zhuǎn)達(dá)子繞組引出線短路,去掉碳刷和滑環(huán);為使工作安全和可靠,防止因停電、變頻器跳閘或制動單元失靈而導(dǎo)致起吊物下砸出現(xiàn)危險(xiǎn),原有機(jī)械抱閘制動裝置仍保留。

      3.2 調(diào)速系統(tǒng)的工作情況
      橋吊中電機(jī)所帶負(fù)載都為恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,抓斗開合、大車、小車電機(jī)都運(yùn)行在1、3象限,均為電動狀態(tài),抓斗提升電機(jī)可運(yùn)行在1、3、4象限,采用變頻調(diào)速,機(jī)械特變硬,當(dāng)負(fù)載轉(zhuǎn)矩變化時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)速基本不變。

      橋式吊車的速度調(diào)節(jié)可利用變頻器的多級頻率選擇功能,將FWD、CM接通則正轉(zhuǎn),REV、CM接通則反轉(zhuǎn),將X1、CM,X2、CM,X3、CM三對端子分別接通,或其中兩對或三對同時(shí)接通,可得7種頻率,從而可方便地得到橋吊所要求的正反兩個(gè)方向各6種速度。

      應(yīng)現(xiàn)場工作人員的要求,為照顧操作習(xí)慣,橋吊的轉(zhuǎn)速控制仍采用原來的主令控制器和凸輪控制器。利用主令控制器的五對觸頭,來得到變頻器輸出的6種轉(zhuǎn)速。電機(jī) 加減速的時(shí)間可以通過變頻器的設(shè)定來進(jìn)行改變。

      3.3 PLC控制接線及程序設(shè)計(jì)
      整個(gè)系統(tǒng)有五臺電動機(jī)、四臺變頻器,PLC的輸入輸出點(diǎn)數(shù)較多,各變頻器與PLC的連接情況類似,為說明問題,在此僅以抓斗提升變頻器與PLC的連接為例,說明其工作情況。系統(tǒng)中PLC的部分I/O分配如表1所示。

      表1 部分I/O分配表

      PLC與提升電機(jī)變頻器的連接情況如圖示2。

      圖2提升電機(jī)變頻器與PLC 的接線

      由于系統(tǒng)中五臺電機(jī)(其中M3、M4是并聯(lián)運(yùn)行,兩者控制情況完全一樣)的運(yùn)行情況主要由輸入直接控制,所以系統(tǒng)的梯形圖程序的設(shè)計(jì)可以根據(jù)各輸入和電機(jī)的運(yùn)行關(guān)系采用經(jīng)驗(yàn)法設(shè)計(jì),利用起保停電路直接由輸入信號得到各電機(jī)和制動電磁鐵的得電和失電情況,程序設(shè)計(jì)比較簡單,在此不作詳細(xì)介紹。

      4 結(jié)束語
      經(jīng)過實(shí)際應(yīng)用,改造后的系統(tǒng)性能得到了很大的改善,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:用結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高的鼠籠式電機(jī)取代繞線式電機(jī),避免了因滑環(huán)、碳刷磨損或腐蝕引起接觸器不良而造成電機(jī)損壞或不能起動的故障;交流接觸器的數(shù)量由原來的21個(gè)減速少到5個(gè),電機(jī)主電路實(shí)現(xiàn)了無觸點(diǎn)化,避免了因頻繁動作而燒損,以及由于觸頭燒損而引起的電器故障;采用變頻調(diào)速,運(yùn)行效率高,節(jié)能;機(jī)械特性硬,負(fù)載變化時(shí),各檔速度基本不變,輕載時(shí)不會因操作不當(dāng)而出現(xiàn)下降變?yōu)樯仙氖Э噩F(xiàn)象;可根據(jù)現(xiàn)場情況,很方便地調(diào)整各檔速度和加速時(shí)間,使吊車操作更加靈活,反應(yīng)迅速。

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