1  引言
隨著國民環保意識的增強,國家對粉塵顆粒排放標準的要求越來越高,迫切要求采用除塵效率較高的高壓靜電除塵技術來解決空氣污染。靜電除塵設備是利用高壓電場使電場內的氣體游離,當游離的正負離子與煙塵碰撞時,就附著在煙塵上使粉塵變成有不同極性的帶電體。在電場的作用下向電極移動,最后吸附在電極上,這就使煙塵凈化了,為了收集塵埃,電極上方安裝有振打電機,對電機進行定時振打,這些">

      技術頻道

      PLC在靜電除塵振打系統中的應用

      1 引言
      隨著國民環保意識的增強,國家對粉塵顆粒排放標準的要求越來越高,迫切要求采用除塵效率較高的高壓靜電除塵技術來解決空氣污染。靜電除塵設備是利用高壓電場使電場內的氣體游離,當游離的正負離子與煙塵碰撞時,就附著在煙塵上使粉塵變成有不同極性的帶電體。在電場的作用下向電極移動,最后吸附在電極上,這就使煙塵凈化了,為了收集塵埃,電極上方安裝有振打電機,對電機進行定時振打,這些振打電機和振打機械就構成了靜電除塵系統。本文就某冶煉廠火煉鋅設備的煙氣除塵設備的改造,談談PLC的應用。

      2 控制要求
      火煉鋅作為一種冶煉鋅的技術已在水口山應用了幾十年了。但是在煙氣排放中產生大量的灰塵,嚴重影響了周圍的環境,造成社會產業關系緊張。為了解決污染問題,采用了高壓靜電除塵系統。該設備是一套75kV的三電場除塵設備,圖1為該裝置的示意圖。引風機迫使煙氣進入高壓電場,凈化后由褲衩煙道排出。圖中M1、M3、M5是三個陽級振打電機,M2、M4、M6是三個陰極振打電機,M7、M8是控制兩個閥門電機。

      圖1 75kV三電場除塵裝置示意圖
      2.1 振打或者抖動順控
      振打或者抖動順控動作是除塵過濾裝置的基本控制動作。振打電機帶動振錘周期性敲打陽極、陰極的極板板線。使吸附在其上的粉塵清除到灰斗中加以回收利用,為了取得較好的振打效果,對振打控制系統的要求如下:
      (1) 同一電場中陽極-陰極振打不能同時進行。
      (2) 同一時間內,前后電場的陽極(或陰極)振打不能同時工作。
      (3) 為防止M5、M6振打時,下落的粉塵被0.97m/s的煙氣帶出電場。M5和M7、M6和M8之間有一定的聯系,M5振打時,M7同時關閉閥門YM1,M5振打完畢后延時1.5min打開閥門YM1;同理M6 振打時,M8同時關閉YM2,M6振打完畢后延時1.5min打開閥門YM2。
      2.2 振打電機的振打優化振打時序分析設計
      (1) 第一電場的陽極電機M1:打5min,停5min,循環;第一電場的陰極電機M2:停5min,打5min,循環。
      (2) 第二電場的陽極電機M3:先停5min,打5min,停15min循環;第二電場的陰極電機M4,先打5min,停15min,打5min,循環。
      (3) 第三電場的陽極電機M5:先打5min,停25min,打5min,循環;第三電場的陰極電機M6:先停5min,打5min,停25min,循環。各電機振打時序如圖2所示:

      圖2 電機振打時序圖
      3 PLC硬件設計
      選用了日本三菱公司的FXN-32MR的PLC。根據上述振打的控制要求,可以方便得出PLC的I/O口分配如圖3所示。

      4 程序設計
      為了提高系統可靠性、調試方便及便于控制功能的擴充,控制程序采用摸塊設計法,整體控制梯形圖如圖4所示。按功能分為:第一電場M1、M2振打程序模塊,第二電場M3、M4振打程序模塊;第三電場M5、M6振打程序模塊;YM1、YM2控制模塊。如果按照圖2的時序圖,每一個電機振打都采用定時器來控制的話,則由于定時器之間的時間誤差累計, 很難保證各個電機始終滿足優化振打邏輯關系。為此,對第一電場的振打時序用定時器來完成。第二、第三電場的振打時序用計數器來完成,各電場電機之間振打關系的互鎖可以通過軟件編程實現(文中省略),同時也可以通過硬件來實現。從而可始終保證各電機之間優化振打邏輯關系。

      圖3 PLC的I/O口分配

      圖4 整體控制梯形圖
      4.1 第一電場M1、M2振打程序的設計
      在圖5中,電機M1的第一次振打是由啟動按鈕SB1按下后立即起動,5min后就停止。第二次以及后面的循環就靠Y1的下降沿觸發(即M2開始停止時)。而電機M2的振打觸發是由Y0的下降沿觸發,這就構成了循環。設計的程序如圖5所示。

      圖5 第一電場M1、M2振打程序
      4.2 第二電場M3、M4振打程序的設計
      根據振打時序圖,第二電場電機M3振打觸發及振打時間和電機M2相同,只不過振打與振打間停止時間長,電機M3第一次振打與電機M2相同。因而為了使定時精度提高,用控制電機M2振打M102來作為記數器的記數脈沖。電機M4控制程序照此類推,設計控制程序如圖6所示:

      圖6 第二電場M3、M4振打程序

      4.3 第三電場M5、M6振打程序的設計
      根據振打時序圖,第三電場電機M5振打和以后的觸發及振打時間和電機M1相同,只不過振打與振打間停止時間長,為了提高控制精度,由控制電機M1振打的輔助繼電器M100來作為計數脈沖。M6的控制程序類推。設計控制程序如圖7所示。

      圖7 第二電場M5、M6振打程序
      4.4 電磁閥YM1、YM2控制程序的設計
      電機M5開始振打時關閉電磁閥YM1,因而YM1關的啟動信號和M5振打相同,都是輸出電器Y04。YM1是在M5振打完畢后,延時1.5min才打開。電磁閥YM2的控制程序照此類推,設計控制程序如圖8所示。

      圖8 YM1、YM2控制程序
      5 結束語
      本設備在水口山有色金屬有限公司運行了2年多的情況表明:PLC對靜電除塵的控制效果好,改變了過去那種灰蒙蒙的天空。使周圍居民的生活環境得到了改善。可靠性強,控制精度高,而且每年回收的塵埃,通過冶煉,價值在20萬元左右,因而靜電除塵設備值得推廣應用。

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