山東壽光巨能特鋼有限公司(簡稱巨能特鋼公司)KDON-4000/3000空分機組采用微機DCS控制,分子篩吸附流程,設計氧氣產量為3900m3/h,液氬產量(折合標準狀態(tài)氣體)120m3/h,液氧產量(折合標準狀態(tài)氣體)100m3/h。由于設備本身的設計、制造和安裝均存在不同程度的缺陷,自投運以來問題不斷,機組運行不正常,氬系統(tǒng)一直未能投入運行。為徹底解決">

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技術頻道

空分機組大修技術改造及液氬調試

1 前 言
  山東壽光巨能特鋼有限公司(簡稱巨能特鋼公司)KDON-4000/3000空分機組采用微機DCS控制,分子篩吸附流程,設計氧氣產量為3900m3/h,液氬產量(折合標準狀態(tài)氣體)120m3/h,液氧產量(折合標準狀態(tài)氣體)100m3/h。由于設備本身的設計、制造和安裝均存在不同程度的缺陷,自投運以來問題不斷,機組運行不正常,氬系統(tǒng)一直未能投入運行。為徹底解決空分機組存在的問題,決定對空分機組進行大修技改。
2 空分機組大修改造
2.1 存在問題分析
  針對空分機組存在的各種問題,經過仔細分析和研究空分機組當前的運行狀況以及所有運行參數,分析了可能存在的問題和缺陷及原因,制定詳細的大修技改方案。
  (1)空分塔內B點基礎溫度一直在﹣70℃以下,低于正常值40℃左右,據此判斷在空分塔西南側有液體管道泄漏,檢修時該位置的設備和管道應作為重點檢查。
  (2)空分塔內的珠光砂質量不好,保溫效果很差,這也是冷損嚴重的一個重要因素,因此必須更換質量好的珠光砂。
  (3)分子篩純化系統(tǒng)只配備了一套分子篩電加熱系統(tǒng),并且未安裝電加熱器再生氣出口閥門。在更換電加熱器時必須停機,但這樣會影響煉鋼、煉鐵等生產廠的正常供氣。如果在電加熱器再生氣出口增加一控制閥門,再備用一套電加熱器芯子,利用冷吹的時間進行更換,就可以解決上述問題。
  (4)水冷塔溢水口一直有水溢出,并且水中帶有較多氣體,水流不平穩(wěn),水冷塔頂部幾乎無氣體逸出,氣、水幾乎無換熱,進出水溫差只有1.5℃。根據此現象判斷,水冷塔底部、頂部有堵塞,水冷塔填料結垢嚴重,應打開水冷塔檢查。
  (5)分子篩純化系統(tǒng)氣動電磁閥全部暴露在室外,并且所有電磁閥電源共用一個斷路器。這樣會因其中一個或幾個電磁閥短路而造成純化系統(tǒng)全部停止運行,如果不能及時處理將會造成嚴重后果,因此加裝一個電源失電報警系統(tǒng)非常有必要。
2.2 大修技改措施
  (1)在空分機組停車后,對純化系統(tǒng)加裝了電加熱器再生氣出口截止閥,為分子篩氣動電磁閥安裝電源失電報警。在水冷塔檢修過程中,發(fā)現水冷塔頂部和頂部濾網全部被珠光砂堵塞,布水板開孔太少,部分布水孔被淤泥堵塞,并且填料結垢比較嚴重。將全部珠光砂和淤泥處理干凈,將布水板上的布水孔開大并增加了布水孔數目,將所有填料用鹽酸進行除垢處理。
  (2)對空分塔所有設備和管道進行檢漏,對重點部位(空分塔西南側的設備和管道)進行詳細檢查。共查出17處漏點,其中4個較大漏點均在空分塔西南側,包括粗氬塔液空回流閥(V702)、液氮去精氬塔閥(V703)、氮氣去精氬塔閥(V707)、下塔吹除閥(V702),與預先的分析吻合。對所有漏點均進行了處理,并對空分塔內所有儀表管線進行加固,在一定程度上減少了儀表參數的波動。在檢查過程中,還對因液體泄漏冷卻過度而斷裂的塔抱箍進行了重新焊接加固處理,確保抱箍安裝牢固。檢漏處理結束后,填入新的高質量珠光砂。
2.3 改造效果
  2004年4月9日17:00空分系統(tǒng)開車,在4月11日16:10供出了合格的氧氣和氮氣,比以前開機縮短了48h。空分系統(tǒng)除氬系統(tǒng)外全部工作正常,所有運行參數均符合要求,氧氣、氮氣的產量以及純度均達到了設計要求,液氧日產量達到6m3。
3 空分機組液氬調試
  2005年4月13日開始對氬系統(tǒng)進行調試,但是調試過程中氬塔阻力和液位一直不穩(wěn)定,純度達不到要求,為此,將氬系統(tǒng)暫時退出。為盡快生產出液氬,成立了液氬調試技術攻關小組,于2004年8月15日至8月20日又進行了一次液氬調試,但整個氬系統(tǒng)運行工況不穩(wěn)定。
  通過分析兩次調試的運行情況和數據,初步斷定氬系統(tǒng)的設備可能存在以下問題:
  (1)粗氬塔Ⅰ冷凝蒸發(fā)器的蒸發(fā)側有泄漏,引起粗氬塔Ⅰ的冷凝蒸發(fā)器的蒸發(fā)側液氬液位不穩(wěn)定,造成熱負荷不穩(wěn)定,因此粗氬塔Ⅰ產生的液氬量波動大,引起粗氬塔Ⅰ阻力、粗氬塔Ⅱ阻力以及粗氬塔Ⅰ液氬液位的較大波動,使整個氬系統(tǒng)運行工況不穩(wěn)定。
  (2)粗氬塔Ⅰ、Ⅱ的填料內有殘留的珠光砂或其它雜物未清理干凈,造成上升氣體和回流液之間換熱不充分、不均勻,致使粗氬塔Ⅰ和Ⅱ的阻力波動較大,粗氬塔Ⅱ的除氧效果特別差。
  (3)氬系統(tǒng)的設備以及管道設計和安裝可能存在問題,使氬系統(tǒng)在工作時氣、液的通過能力、換熱能力不足,從而造成運行工況波動。
  但是,氬系統(tǒng)設備的實際情況只能通過扒塔檢查進行驗證。經與制造廠家協(xié)商,巨能特鋼公司決定在2004年10月15日利用煉鋼廠電爐進行1個月大修的時間,對空分塔進行扒砂檢查。結果表明,分析判定的設備問題均不存在。
  2004年11月14日又開始對氬系統(tǒng)進行調試,但是以前的問題和現象依然存在。經過全面細致的觀測和檢查,發(fā)現粗氬塔I不凝氣排放閥門(V767)氣量非常小。分析認為,由于該空分裝置氬餾分含氬量比較低(4%左右),并且氬餾分中含氧量與含氬量之和遠小于設計值(設計值為大于99.999%),因此氬餾分中含氮量較高。而粗氬塔I不凝氣放空閥門(V767)氣量非常小,氮氣排不出去越積越多,造成粗氬冷凝器液位波動大,甚至發(fā)生氮塞。為把粗氬塔I中的氮氣排放出去,必須加大不凝氣的排放量。為此把粗氬塔I不凝氣排放閥門(V767)與儀表空壓機進氣口連接起來,利用儀表空壓機的抽氣增加不凝氣的排放量。方案實施后,很快生產出了合格的液氬。但由于氬餾分含氬量只有4%,氬產量只有80m3/h(折算成標況下氬氣),沒有達到120m3/h的設計值。
4 結束語
  大修技改及液壓調試后的運行情況表明,空分機組運行正常,液氬生產穩(wěn)定,水冷塔溢水問題得到徹底解決,換熱效果大為改善,循環(huán)水溫降提高4℃。純化系統(tǒng)電加熱器芯子更換了一次,更換過程中對空分系統(tǒng)工況沒有產生任何影響。
  隨著空分機組運行時間的增加,各種潛在問題和隱患將會逐步顯現,如何保證空分機組安全穩(wěn)定運行是下一步的工作重點。同時隨著巨能特鋼公司產能的提升,各種氣體的用量也在逐步增加,因此如何進一步挖潛改造,特別是提高氧氣和液氬的產量也是下一步的工作重點。

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