摘要:分析互感器油中氫氣含量超標的主要原因,提出現(xiàn)場處理的方法。
關(guān)鍵詞:互感器油 氫氣 超標 現(xiàn)場處理
  1 前言
  近年來,220kV外海變電站的110kV電壓、電流互感器油中氫含量超標的臺數(shù)越來越多,這些互感器除油中的氫含量超標外,其它特征氣體都很少或為零,且水分含量也均在合格范圍內(nèi),故可排除油中的氫氣是由于水分電解或設(shè)備">

      技術(shù)頻道

      互感器油中氫氣含量超標的分析和處理

      摘要:分析互感器油中氫氣含量超標的主要原因,提出現(xiàn)場處理的方法。
      關(guān)鍵詞:互感器油 氫氣 超標 現(xiàn)場處理
        1 前言
        近年來,220kV外海變電站的110kV電壓、電流互感器油中氫含量超標的臺數(shù)越來越多,這些互感器除油中的氫含量超標外,其它特征氣體都很少或為零,且水分含量也均在合格范圍內(nèi),故可排除油中的氫氣是由于水分電解或設(shè)備內(nèi)部故障所產(chǎn)生,為了解決這一問題,下面我們首先分析氫氣產(chǎn)生的原因,然后制定出相應(yīng)的處理方法。
        2 基本規(guī)律
        2.1 這一現(xiàn)象在密封式互感器中較為突出
        通過監(jiān)測和分析發(fā)現(xiàn),相當數(shù)量的密封式互感器油中的氫氣濃度相對偏高。特別是投入運行后的最初幾年,在油中總烴含量正常,無乙炔組分且較穩(wěn)定的情況下,密封式互感器油中氫氣濃度會高于非密封式互感器,并有不斷上升的趨勢,這是因為密封式互感器油中氣體不易逸出而造成氣體在密封空間內(nèi)不斷累積的緣故。
        2.2 應(yīng)用金屬膨脹器后,氫氣含量顯著偏高
        近些年來,隨著金屬膨脹器在互感器中的廣泛應(yīng)用,出現(xiàn)了許多互感器中氫氣含量單項超標的現(xiàn)象。表1列出了外海變電站多臺LCWB6-110型電流互感器在1997-2000年應(yīng)用金屬膨脹器后的氣體色譜分析結(jié)果。由此表可見,其氫氣含量顯著超標。
      表1 油質(zhì)氣相色譜試驗報告

      采樣日期
      型號
      H2
      CH4
      C2H6
      C2H4
      C2H2
      總烴
      CO
      CO2
      H2O
      1997.10.15
      LCWB-110
      195
      47.93
      2.19
      0.8
      0
      50
      240
      666
      9
      1998.6.22
      LCWB-110
      171
      51
      2
      0.8
      0
      53.7
      300
      1305
      10
      1999.12.27
      LCWB-110
      217
      52
      2.6
      0.8
      0
      55.5
      202
      525
      12
      1999.12.27
      JDX2-110W2
      188
      17.3
      1.5
      1.3
      0
      224
      663
      20.1
      12
        3 油中氫氣的來源
        互感器油中最有可能產(chǎn)生氫氣的途徑有三條,分述如下:
        3.1 水分的電解及與鐵的化學(xué)反應(yīng)
        一般說來,當油中存在水分時,在電場的作用下,水分將發(fā)生電解產(chǎn)生氫氣:
        
        水分也可與鐵發(fā)生反應(yīng)放出氫氣:
        3H2O+2Fe→3H2+Fe2O3
        但是,由于裝有金屬膨脹器的互感器內(nèi)部一般都保持微正壓狀態(tài),而且設(shè)備密封性能優(yōu)良,很少有可能內(nèi)部受潮。同時,由表1數(shù)據(jù)可見,油中氫氣含量與油中含水量并無直接關(guān)系,因此可以認為密封式互感器油中氫氣含量偏高,不太可能是由于受潮而引起的。
        3.2 烷烴的裂化反應(yīng)
        變壓器油主要由烷烴、環(huán)烷烴和芳香烴組成,其中烷烴的熱穩(wěn)定性最差。這些有機物在高溫下會發(fā)生裂化。在裂化過程中,主要是由大分子烷烴轉(zhuǎn)變成小分子烷烴、不飽和烴(烯烴和炔烴)及氫。用氣相色譜分析法檢測充油設(shè)備內(nèi)部故障的診斷原理即是以此為依據(jù)。由于當設(shè)備內(nèi)部存在故障引起過熱或高溫而發(fā)生裂化反應(yīng)時,與不同的故障溫度相對應(yīng),必然會伴隨一些氣態(tài)烴的產(chǎn)生,如甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等,而本事例的油中只有氫氣含量高,其它特征氣體很低,由此可以斷定,不可能是由設(shè)備內(nèi)部故障所引起的。
        3.3 環(huán)己烷的脫氫反應(yīng)
        環(huán)己烷是石油(也是變壓器油)的主要成份之一。環(huán)烷烴中有一種環(huán)己烷,它在石油中的含量約為0.5%-1%,其沸點為80.8℃,密度為0.78g/cm3。在煉油過程中,由于工藝條件的限制,難免要在變壓器油的餾分中殘留下少量的輕質(zhì)餾分,其中也可包括環(huán)己烷。這樣,在某些條件(如催化劑,溫度等)下,就可能因它發(fā)生脫氫反應(yīng)(芳構(gòu)化)而產(chǎn)生氫。
        常用的催化劑往往也是加氫催化劑,故催化反應(yīng)常是一平衡體系。正方向是吸熱反應(yīng),逆方向是放熱反應(yīng)。在常溫下并有較多氫氣存在時,平衡向左移動,有利于環(huán)己烷的生成;溫度提高,同時體系中沒有或只有少許氫氣時,平衡向右移動,有利于氫和苯的生成。
        在正反應(yīng)中,1mol環(huán)己烷可生成3mol氫氣。1mol氫氣在標準狀態(tài)下的體積是22.4L,1mol環(huán)己烷的體積為:
        1mol環(huán)己烷重量/環(huán)己烷密度=環(huán)己烷分子量/環(huán)己烷密度=84/0.78=108Ml=0.108L
        生成物氫與反應(yīng)物環(huán)己烷的體積之比為22.4×3/0.108=622
        即當油中含有百萬分之一的環(huán)己烷并參加脫氫反應(yīng)時,就可產(chǎn)生622×10-4%的氫氣。可見,如果這一反應(yīng)能在互感器油中發(fā)生,只要油中存在極少的環(huán)己烷,就可能出現(xiàn)氫濃度高的現(xiàn)象。
        綜上所述,大量的互感器中單純產(chǎn)生較高氫氣的現(xiàn)象與環(huán)己烷的脫氫反應(yīng)最為吻合。而且,這個反應(yīng)在運行的互感器中也確是有條件發(fā)生,這是因為,金屬膨脹器的主要構(gòu)件是用不銹鋼合金(1Cr18Ni9Ti)制成,合金中鎳是一種著名的加氫和脫氫催化劑。在環(huán)己烷脫氫制苯反應(yīng)中,鎳具有雙向催化功能,在正逆兩個方向的反應(yīng)中它都能起催化作用。
        互感器油中氫濃度的增高過程可以設(shè)想如下:
        在設(shè)備投運初期,油中有較多的環(huán)己烷,沒有或只有少量的氫,在電場和鎳的催化作用下,這時的脫氫反應(yīng)速度大于加氫反應(yīng)速度,氫濃度增高。經(jīng)較長的運行時間后,正逆反應(yīng)的速度逐漸接近,最后達到了平衡,此時油中氫氣濃度升至最大值。
        4 處理方法
        4.1 跟蹤試驗
        對油中出現(xiàn)的單純氫氣超標而水分含量又在合格范圍內(nèi)的情況,可進行一段時間的跟蹤試驗。跟蹤試驗項目應(yīng)為色譜分析和微水分析。因設(shè)備內(nèi)部并無故障,故不應(yīng)歸入有絕緣缺陷之列。
        4.2 換油
        更換互感器油這一處理方法的優(yōu)點是簡單,但如更換后的油中含有較多的環(huán)己烷,盡管當時油中氫濃度很低,但隨著互感器的投入運行,油中的脫氫反應(yīng)不斷進行,氫氣濃度將逐漸上升。所以,此法不僅費用較高,而且換油后仍不能預(yù)計氫濃度升高的期限。
        4.3 真空脫氣
        即是利用設(shè)備停電檢修期間,從互感器油箱底的放油閥充入干燥的氮氣(壓力為0.4Mpa),因為互感器的膨脹器上部有一定的空間,這樣,當?shù)獨獯┻^油向上運動時便呈現(xiàn)一類似"水開沸騰"的現(xiàn)象,加速油中的氣體(主要是氫氣)從油內(nèi)部跑出,然后,再將真空橡膠管接到互感器金屬膨脹器頂部的加油閥上,用真空泵抽真空數(shù)小時即可。為此所用的設(shè)備和連接方法見附圖。


      附圖:CT真空脫氣示意圖
      1-CT;2-真空泵;3-氮氣瓶;4-閥門
      5-氮氣壓力表;6-閥門;7-氣泡;8-變壓器油
        表2列出了外海站三臺互感器采用真空脫氣處理前后氫氣的濃度值。由此表可見,處理后的氫氣濃度值可比處理前減少1/3以上。
      表2 真空脫氣處理前后氫氣濃度值

      設(shè)備名稱
      脫氣時間(h)
      脫氣前(H2)濃度μL/L
      脫氣后(H2)濃度μL/L
      110kV 外潮線 A相 CT
      2
      217
      114
      110kV 旁路 C相 CT
      1.8
      195
      122
      110kV 2M A相 PT
      2.2
      188
      133

        5 結(jié)束語
        互感器油中氫氣濃度超標雖然不會影響設(shè)備的安全運行,但畢竟有一項指標超標,有可能被劃入絕緣缺陷而影響設(shè)備評級。對此,較簡便而有效的處理方法是采用抽真空脫氫。

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