鳳竹集團引領染整業(yè)節(jié)能減排
福建鳳竹集團有限公司作為福建省最大的針織染整專業(yè)廠家和面料生產(chǎn)基地,長期以來重視環(huán)保節(jié)能節(jié)水工作,全面推行清潔生產(chǎn),形成了低投入、低消耗、低排放和高效率的節(jié)約型增長方式,探索出了一條具有鳳竹特色的循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展道路,形成了一條較為完善的技術創(chuàng)新體系和產(chǎn)業(yè)鏈,水、電、汽、污水處理等基礎設施配套齊全,80%以上設備已達到世界同行先進水平,裝備檔次、科技含量、規(guī)模實力、產(chǎn)出能力均處于全國行業(yè)領先地位。
早在1989年,鳳竹集團還是一家民營鄉(xiāng)鎮(zhèn)小企業(yè)之時,就清醒地意識到環(huán)保節(jié)水工作對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要作用,主動投入資金,建設公司環(huán)保“三同時”的污水處理設施,并先后投資近4000萬元進行了五期改造擴建工程,建設和完善了占地20畝的大型污水處理設施。公司污水處理廠采用水解(厭氧)—接觸氧化—氣浮處理工藝和混凝氣浮一體系統(tǒng),漂染廢水經(jīng)物理、生物及化學混凝后,再經(jīng)二次化學深度處理,處理效果穩(wěn)定達標,運行成本低。公司污水處理廠首期處理漂染廢水25000噸/日,經(jīng)過二期擴建工程和優(yōu)化調(diào)整,實際運行能力可達3萬~5萬噸/日,不僅能滿足企業(yè)自身污水處理的需要,還具有對外運營的資質(zhì)和能力,目前接受周邊兩家染廠的委托處理漂染廢水5000噸/日。
為充分發(fā)揮多年積累的污水治理運營經(jīng)驗,鳳竹集團還投資治理城市污水。2003年6月簽訂協(xié)議以BOT形式投建晉江仙石污水處理廠。2004年12月組建福建鳳竹環(huán)保有限公司,負責晉江仙石污水處理廠項目的建設、運營與管理。仙石污水處理廠為省、泉州市重點工程項目,于2006年11月建成投入試運行,污水設計處理能力為8萬噸/日(一期工程4萬噸/日),在2007年4月的驗收監(jiān)測期間,污水實際處理能力為4.2萬噸/日,達到驗收監(jiān)測條件。2007年6月6日,福建省環(huán)保局組織泉州市環(huán)保局、晉江市環(huán)保局對晉江仙石污水處理廠工程竣工進行環(huán)保驗收現(xiàn)場檢查,項目基本達到環(huán)保竣工驗收要求。仙石污水處理廠的遠期規(guī)模為50萬噸/日,二期工程現(xiàn)將開工建設,明年3月份完成土建工程,上半年完成設備安裝調(diào)試并通水運行。
在染整設備選型上,鳳竹集團斥巨資引進德國THEN公司的氣霧染色設備,經(jīng)過技術攻關,成功應用高科技染色技術。這一1∶4超低浴比的染色技術,比傳統(tǒng)染色機染色節(jié)約染料10%,助劑節(jié)約50%,蒸汽節(jié)約30%,噸布節(jié)約用水30%,廢水COD含量減少20%以上。與此同時,由于氣霧染色設備的特殊結(jié)構(gòu),在染色過程中能不斷地將織物吹開,更換折迭位置,消除折皺,因此染色產(chǎn)品布面平整無折皺,品質(zhì)得到提升,實現(xiàn)了一般染機無法達到的良好的布面外觀效果,采用該設備既節(jié)水降耗又提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
鳳竹集團通過改進生產(chǎn)工藝,為節(jié)水降耗提供技術保障。開發(fā)節(jié)水型染色新工藝,包括從前處理、染色到后處理工藝技術的改進,是實現(xiàn)染整生產(chǎn)全過程節(jié)水降耗的關鍵。一是采用生物酶前處理工藝,代替部分化學品,既減少了污染又節(jié)能節(jié)水。純棉產(chǎn)品前處理工藝技術采用精練酶代替燒堿前處理工藝,降低織物損耗10%~15%,氧漂后水洗次數(shù)減少兩次,減少用水15%,廢水COD值可下降10%。二是在織物氧漂后的脫氧工藝采用除氧酶生物脫氧,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的大蘇打化學脫氧,脫氧后不必排水、水洗,可直接投入染料染色,縮短了工藝時間,提高了生產(chǎn)效率,節(jié)約脫氧用水15%,減少污水排放量。三是在活性染料的染色工藝上,研究環(huán)保型固色新工藝,采用環(huán)保型代用堿作為固色堿劑,攻克了代用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量難題。助劑用量少,化料方便,僅為原助劑用量的六分之一到十分之一,可省略一次熱水洗和酸中和,比傳統(tǒng)純堿固色工藝節(jié)約用水20%,工藝時間縮短10%,廢水COD值降低50%,大大降低了污水處理費用。
今后一段時期,鳳竹集團將充分利用現(xiàn)有的科技創(chuàng)新平臺,積極引進和消化吸收國內(nèi)外先進的節(jié)水技術和工藝,重點做好兩方面工作:一是廣泛應用超低浴比染色新工藝,進一步降低印染用水量。二是加強污水深度回用處理,提高廢水回用比例。預計到2007年底廢水回用率可達50%~70%,漂染年產(chǎn)量5萬噸,每噸布可節(jié)約用水105噸,全年可節(jié)約用水525萬噸,年COD排放量減少6200噸,BOD排放量減少2060噸,懸浮物排放量減少2070噸,年新增經(jīng)濟效益2376萬元。
早在1989年,鳳竹集團還是一家民營鄉(xiāng)鎮(zhèn)小企業(yè)之時,就清醒地意識到環(huán)保節(jié)水工作對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要作用,主動投入資金,建設公司環(huán)保“三同時”的污水處理設施,并先后投資近4000萬元進行了五期改造擴建工程,建設和完善了占地20畝的大型污水處理設施。公司污水處理廠采用水解(厭氧)—接觸氧化—氣浮處理工藝和混凝氣浮一體系統(tǒng),漂染廢水經(jīng)物理、生物及化學混凝后,再經(jīng)二次化學深度處理,處理效果穩(wěn)定達標,運行成本低。公司污水處理廠首期處理漂染廢水25000噸/日,經(jīng)過二期擴建工程和優(yōu)化調(diào)整,實際運行能力可達3萬~5萬噸/日,不僅能滿足企業(yè)自身污水處理的需要,還具有對外運營的資質(zhì)和能力,目前接受周邊兩家染廠的委托處理漂染廢水5000噸/日。
為充分發(fā)揮多年積累的污水治理運營經(jīng)驗,鳳竹集團還投資治理城市污水。2003年6月簽訂協(xié)議以BOT形式投建晉江仙石污水處理廠。2004年12月組建福建鳳竹環(huán)保有限公司,負責晉江仙石污水處理廠項目的建設、運營與管理。仙石污水處理廠為省、泉州市重點工程項目,于2006年11月建成投入試運行,污水設計處理能力為8萬噸/日(一期工程4萬噸/日),在2007年4月的驗收監(jiān)測期間,污水實際處理能力為4.2萬噸/日,達到驗收監(jiān)測條件。2007年6月6日,福建省環(huán)保局組織泉州市環(huán)保局、晉江市環(huán)保局對晉江仙石污水處理廠工程竣工進行環(huán)保驗收現(xiàn)場檢查,項目基本達到環(huán)保竣工驗收要求。仙石污水處理廠的遠期規(guī)模為50萬噸/日,二期工程現(xiàn)將開工建設,明年3月份完成土建工程,上半年完成設備安裝調(diào)試并通水運行。
在染整設備選型上,鳳竹集團斥巨資引進德國THEN公司的氣霧染色設備,經(jīng)過技術攻關,成功應用高科技染色技術。這一1∶4超低浴比的染色技術,比傳統(tǒng)染色機染色節(jié)約染料10%,助劑節(jié)約50%,蒸汽節(jié)約30%,噸布節(jié)約用水30%,廢水COD含量減少20%以上。與此同時,由于氣霧染色設備的特殊結(jié)構(gòu),在染色過程中能不斷地將織物吹開,更換折迭位置,消除折皺,因此染色產(chǎn)品布面平整無折皺,品質(zhì)得到提升,實現(xiàn)了一般染機無法達到的良好的布面外觀效果,采用該設備既節(jié)水降耗又提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
鳳竹集團通過改進生產(chǎn)工藝,為節(jié)水降耗提供技術保障。開發(fā)節(jié)水型染色新工藝,包括從前處理、染色到后處理工藝技術的改進,是實現(xiàn)染整生產(chǎn)全過程節(jié)水降耗的關鍵。一是采用生物酶前處理工藝,代替部分化學品,既減少了污染又節(jié)能節(jié)水。純棉產(chǎn)品前處理工藝技術采用精練酶代替燒堿前處理工藝,降低織物損耗10%~15%,氧漂后水洗次數(shù)減少兩次,減少用水15%,廢水COD值可下降10%。二是在織物氧漂后的脫氧工藝采用除氧酶生物脫氧,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的大蘇打化學脫氧,脫氧后不必排水、水洗,可直接投入染料染色,縮短了工藝時間,提高了生產(chǎn)效率,節(jié)約脫氧用水15%,減少污水排放量。三是在活性染料的染色工藝上,研究環(huán)保型固色新工藝,采用環(huán)保型代用堿作為固色堿劑,攻克了代用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量難題。助劑用量少,化料方便,僅為原助劑用量的六分之一到十分之一,可省略一次熱水洗和酸中和,比傳統(tǒng)純堿固色工藝節(jié)約用水20%,工藝時間縮短10%,廢水COD值降低50%,大大降低了污水處理費用。
今后一段時期,鳳竹集團將充分利用現(xiàn)有的科技創(chuàng)新平臺,積極引進和消化吸收國內(nèi)外先進的節(jié)水技術和工藝,重點做好兩方面工作:一是廣泛應用超低浴比染色新工藝,進一步降低印染用水量。二是加強污水深度回用處理,提高廢水回用比例。預計到2007年底廢水回用率可達50%~70%,漂染年產(chǎn)量5萬噸,每噸布可節(jié)約用水105噸,全年可節(jié)約用水525萬噸,年COD排放量減少6200噸,BOD排放量減少2060噸,懸浮物排放量減少2070噸,年新增經(jīng)濟效益2376萬元。
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