技術頻道

      高壓變頻調速在發電廠送風機控制上的應用

      1 引言

        云浮發電廠#1發電機組的容量是125mw,2臺送風機都采用檔板調節,機組滿負荷運行時,送風機檔板開度為34%,電流為61a;機組低負荷時,送風機檔板開度為30%,電流為48a。能量損失大,風機效率低。對調節風機檔板的風量控制效果不好,送風自動調節系統投入率低。

      2 變頻改造方案

        #1爐送風機是2臺雙側布置。變頻改造前,送風機的風量調節由電動執行機構調節擋板來控制。送風機的電機型號及參數如下所示:

        型號:y500- 4- 6;

        額定頻率:50hz;

        額定功率:1000kw;

        額定轉速:900r/min;

        額定電壓:6000v;

        額定電流:118.8a。

        選用的變頻器是利德華福公司的hasvert-a06/130高壓變頻器。為了充分保證系統的可靠性,變頻器同時加裝工頻旁路裝置,變頻器異常時,變頻器停止運行,可以直接手動切換到工頻下運行。工頻旁路由3個高壓隔離開關qs1、qs2和qs3組成,要求qs2不能與qs3同時閉合,在機械上實現互鎖。變頻運行時,qs1和qs2閉合,qs3斷開;工頻運行時,qs3閉合,qs1和 qs2斷開。其系統圖如圖1所示。

        為了實現變頻器故障的保護,變頻器對6kv開關qf進行聯鎖,一旦變頻器故障,變頻器跳開qf開關。工頻旁路時,變頻器應允許qf開關合閘,撤消對qf開關的跳閘信號,使電機能正常通過qf開關合閘,工頻啟動。

      3 高壓變頻調速原理

        3.1 高壓變頻器的系統結構

        hasvert-a06/130高壓變頻器是由移相變壓器、功率單元和控制器等組成,如圖2所示。6000v系列高壓變頻器有15個功率單元,每5個功率單元串聯構成一相。每個功率單元結構上完全一致,其電路結構圖如圖3所示,為基本的交-直-交三相輸入單相輸出逆變電路,可以互換,整流側為二極管三相電橋,通過對igbt逆變電橋進行正弦pwm控制。

        3.2 高壓變頻器的輸入、輸出側結構

        輸入側由移相變壓器給每個單元供電,移相變壓器的副邊繞組分為三組,對3000v系列高壓變頻器,構成24脈沖整流方式,這種多級移相的整流方式可以大大改善網側的電流波形,使其負載下的網側功率因數接近于1。輸出側由每個單元的u、v輸出端子相互串接而成星型接法給電機供電,通過對每個單元的pwm波形進行重組,可得到階梯pwm波形。這種波形正弦度好,dv/dt小,可減少對電纜和電機絕緣的損壞,無須輸出濾波器就可以使輸出電纜長度很長,電機不需要降額使用,可直接用于舊設備的改造;同時,電機的諧波損耗大大減少,消除了由此引起的機械振動,減少了軸承和葉片的機械應力。

        當某個單元出現故障時,通過使其接觸器觸點k閉合,可將此單元旁路出系統,而不影響其他單元的運行,變頻器降額運行,這樣可減少很多場合下停機造成的損失。

        3.3 高壓變頻器的控制

        高壓變頻器控制器的核心由高速單片機來實現,精心設計的算法可以保證電機達到最優的運行性能。控制器還包括一臺內置的plc,用于柜體內開關信號的邏輯處理,以及與現場各種操作信號和狀態的協調,增強了系統的靈活性。控制器結構上采用vme標準箱形結構,各控制單元板采用fpga、cpld等大規模集成電路和表面焊接技術,系統具有極高的可靠性。另外,控制器與功率單元之間采用光纖通訊技術,低壓部分和高壓部分完全可靠隔離,系統具有極高的安全性,同時具有很好的抗電磁干擾性能。

        高壓變頻器的控制信號和輸出信號是標準的數字信號(開關量)和模擬信號(直流4~20ma),可以與dcs系統直接連接,其控制邏輯如圖4所示。

        采用高壓變頻器的數字量輸出信號有待機狀態、變頻器運行狀態、變頻器輕故障、變頻器重故障、變頻器自檢正常、遠程控制狀態;模擬量輸出信號有轉速控制;對高壓變頻器控制的信號有啟動指令和停止指令,還有模擬量給定輸入(直流4~20ma)。根據以上的信號,在dcs系統上對其控制增加了一部分邏輯控制。

       3.4 送風機調速系統控制

        原送風機調節風量控制采用風機入口檔板調節來實現。由于檔板調節風量特性極差,再加上檔板控制的執行機構死區大,精度不高,在風量控制調節上有較大困難,更難實現風量調節的自動化調節系統的投入。

        經過對高壓電機實現變頻控制后,送風機調速系統的控制原理也做了相應的改變,改變后的送風調速系統的控制原理圖如圖5所示。采用風機轉速調節使進入鍋爐的送風量,調節特性大為好轉,控制性能明顯提高,對實現送風風量的自動調節系統的投入提供了可靠保障,在火電廠自動化控制方面取得較大成功。

      4 實際應用及效果

        4.1存在問題與解決方法

        改造完成后兩個月,#1機組停止運行,在機組重新啟動時,兩側送風機出現反轉,經過檢查認為是送風機啟動后在低速運行其轉動力矩較小,被引風機帶動而引起反轉,根據實際情況,修改其加速時間,使變頻器在啟動后3s內轉速達到100r/min,這樣就可以增大其轉動力矩,防止反轉。

        鍋爐風量控制原采用檔板調節,精度差。現采用變頻調節風機轉速后,可控性提高,送風風量自動調節子系統的投入率也大大提高了。

        4.2改造前后節能效果對比

        改造前后的數據對比如附表所示。

        從附表中可看出,在機組高負荷時可節能大約40%,低負荷時可節能大約58%,在低負荷時節能效果更好。

      5 結束語

        在送風機上采用了高壓變頻器控制,不但節能效果明顯,可控性好,而且實現了電機的軟啟動,延長了電機的壽命,值得推廣應用。



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